謝超環(huán)
(韶關(guān)發(fā)電廠,廣東韶關(guān) 512132)
摘 要:分析了雙進(jìn)雙出正壓式球磨機(jī)耳軸端部漏粉污染軸承潤滑油的各種現(xiàn)象,并對磨煤機(jī)緊急停運(yùn)、緊急停運(yùn)后啟動、筒體內(nèi)煤位高等采取了相應(yīng)的措施,取得了明顯的效果。
關(guān)鍵詞:耳密封;漏粉;潤滑油;軸承溫度;球磨機(jī);雙進(jìn)雙出球磨機(jī)
韶關(guān)電廠300MW機(jī)組磨煤機(jī)為美國福斯特•惠勒能源公司的D-11D型雙進(jìn)雙出正壓式鋼球磨煤機(jī),筒體轉(zhuǎn)速16.7r/min,耳軸軸承溫度t<52℃,出口風(fēng)粉溫度93℃,潤滑油泵出口壓力2.0-3.8MPa,潤滑油泵進(jìn)口濾網(wǎng)差壓△P<50Pa,潤滑油型號M OBIL DTE AA。
在2000年10月27日至11月27日首次運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)耳軸軸承潤滑油由原來的淺紅色變成黑色,污染嚴(yán)重。潤滑油泵進(jìn)口濾網(wǎng)壓差從10Pa增至200Pa。每臺磨煤機(jī)每班要切換1次濾網(wǎng),曾因切換不當(dāng)造成磨煤機(jī)跳閘,爐膛滅火。潤滑油受污染后,磨煤機(jī)的耳軸軸承溫度(以下簡稱為軸承溫度)亦有明顯的升高。為使磨煤機(jī)軸承溫度不超溫,臨時將磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度降至80℃。這樣,雖然保證了磨煤機(jī)的運(yùn)行,但降低了進(jìn)入爐膛風(fēng)粉混合物的溫度,不利于爐膛的穩(wěn)定燃燒,極大地威脅鍋爐的安全運(yùn)行。因此,消除漏粉對雙進(jìn)雙出正壓式球磨機(jī)軸承潤滑油的污染,對磨煤機(jī)和鍋爐的安全運(yùn)行有重大的意義。
1 D-11D型磨煤機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作流程
D-11D型磨煤機(jī)由筒體組件、分離器組件、主軸承、鉸龍和驅(qū)動裝置組成。筒體組件包括筒體、端蓋、耳軸。分離器組件包括分離器、分離器耳軸管、密封室、空氣管組件和一次風(fēng)進(jìn)口彎頭。
磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)見圖1。正常運(yùn)行時,熱風(fēng)從安裝在耳軸管內(nèi)的風(fēng)管進(jìn)入筒體,原煤則通過下煤管進(jìn)入耳軸管,與來自分離器的粗粉混合,然后由與筒體一起旋轉(zhuǎn)的螺旋帶入筒體內(nèi)。經(jīng)過研磨后的煤粉和一次風(fēng)通過一次風(fēng)管與耳軸管之間的環(huán)形空間進(jìn)入磨煤機(jī)兩端的粗粉分離器,粗粉被分離下來,細(xì)粉和一次風(fēng)的混合物被送到燃燒器進(jìn)入爐膛燃燒。

圖1
2 D-11D型磨煤機(jī)耳軸端部漏粉污染耳軸軸承潤滑油的原因分析
2.1 密封室非密封
密封室靜止的密封圈與旋轉(zhuǎn)的密封環(huán)之間非密封,且隨著磨煤機(jī)的轉(zhuǎn)動,密封圈逐漸被磨損,動靜之間的間隙隨之增大,密封風(fēng)外漏,密封效果不佳。當(dāng)有煤粉竄入密封室時,外漏的密封風(fēng)帶有煤粉顆粒,這些外漏的密封風(fēng)吹到相隔只有50mm的耳軸軸承邊緣時,其中混雜的煤粉容易被軸承潤滑油粘住,造成軸承潤滑油污染。
2.2 磨煤機(jī)緊急停運(yùn)
磨煤機(jī)緊急停運(yùn)時,快關(guān)門及6個燃燒器關(guān)斷擋板和密封調(diào)節(jié)擋板自動關(guān)閉,這時筒體內(nèi)的壓力高達(dá)6.0-7.5kPa,筒體內(nèi)的風(fēng)粉混合物從耳軸與耳軸管之間的間隙流入密封室,并沿著密封室間隙吹到耳軸軸承外緣污染了軸承潤滑油。
2.3 磨煤機(jī)緊急停運(yùn)后的啟動
磨煤機(jī)緊急停運(yùn)后,筒體內(nèi)有一定的煤位,重新啟動時,原來積存在耳軸管及下煤管里的原煤隨著磨煤機(jī)的啟動被送到筒體內(nèi),造成筒體的煤位偏高。加之啟動時只投入4只燃燒器,通風(fēng)量小,筒體內(nèi)煤粉的濃度較大,這樣容易使筒體壓力測孔及煤位測孔堵塞,密封風(fēng)調(diào)節(jié)擋板自動關(guān)小甚至關(guān)閉,使密封風(fēng)減少甚至失去,進(jìn)而使筒體內(nèi)的風(fēng)煤混合物從耳軸與耳軸管之間的間隙往外漏,污染到軸承潤滑油。
2.4 磨煤機(jī)出現(xiàn)高煤位
磨煤機(jī)在運(yùn)行中,由于調(diào)整不當(dāng)或給煤機(jī)自動控制失靈,造成筒體內(nèi)的煤位高,筒體的壓力、煤位測孔被原煤及煤粉覆蓋,密封風(fēng)調(diào)節(jié)擋板就會隨著錯誤信號而關(guān)閉。磨煤機(jī)失去密封風(fēng)后,磨煤機(jī)兩端耳軸將極易漏粉,對旁邊的軸承潤滑油污染也Z嚴(yán)重。
3 軸承潤滑油防煤粉污染措施
(1)磨煤機(jī)緊急停運(yùn)時,要采取措施卸掉筒體內(nèi)的壓力。具體方法是:打開2個燃燒器關(guān)斷擋板(鍋爐滅火除外);將密封風(fēng)調(diào)節(jié)擋板置手動狀態(tài)并保持一定開度,通入少量密封風(fēng)。這樣,筒體內(nèi)的殘留風(fēng)粉混合物就不會從密封室往外泄漏。
(2)磨煤機(jī)緊急停運(yùn)后啟動時,可將密封風(fēng)調(diào)節(jié)擋板置手動控制,設(shè)置比正常運(yùn)行大5%左右的開度,以維持正常密封壓差。打開耳軸吹掃閥,將沉積在密封室的煤粉導(dǎo)入分離器,保證密封室清潔暢通。同時對筒體的壓力、煤位測孔進(jìn)行吹掃,吹通后投入密封風(fēng)壓差自動控制。
?。?)筒體內(nèi)煤位高,覆蓋了測孔時,可暫時停止給煤機(jī),開大磨煤機(jī)一次風(fēng)總門,增加磨煤機(jī)出力,降低筒體煤位,并將密封風(fēng)調(diào)節(jié)擋板置手動控制,設(shè)置比正常運(yùn)行大5%的開度維持密封風(fēng)壓差。同時對筒體的壓力、煤位測孔進(jìn)行吹掃,吹通后投入密封風(fēng)自動控制,煤位降低后,啟動給煤機(jī),調(diào)節(jié)磨煤機(jī)運(yùn)行。
(4)定期更換密封室的密封圈,保證良好的密封性能。
(5)磨煤機(jī)正常運(yùn)行時,定期對筒體壓力、煤位測孔進(jìn)行吹掃,防止測孔堵塞,造成密封風(fēng)調(diào)節(jié)擋板誤關(guān)而失去密封風(fēng)。
4 結(jié)語
經(jīng)過采用上述措施后,消除了D-11D型雙進(jìn)雙出正壓式磨煤機(jī)耳軸端部漏粉現(xiàn)象,軸承潤滑油受煤粉污染問題得到控制,軸承溫度明顯下降。軸承溫度降低后,可以適當(dāng)提高磨煤機(jī)出口風(fēng)溫度,有利于鍋爐的穩(wěn)定燃燒。
來源:《熱力發(fā)電》2001年第6期