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筒型球磨機軸瓦燒損原因及改進

2013-10-24

胡尚誠
(河門口發(fā)電廠,617065)
  摘 要:為了解決球磨機軸瓦燒損問題,河門口發(fā)電廠針對此問題,經(jīng)過幾年的研究及試驗,提出了改進軸瓦溫度測點位置,軸瓦澆鑄及刮瓦工藝、調(diào)整球磨機膨脹間隙、增加回油通流能力等綜合治理措施,達到了連續(xù)六年多無軸瓦燒損的良好效果。
  關(guān)鍵詞:火電廠;滾筒球磨機;燒軸瓦
  
1 前言 
   磨煤機是電廠鍋爐的主要輔助設(shè)備之一,擔(dān)負著鍋爐燃煤的研磨任務(wù),普遍存在軸瓦燒損、漏粉、漏油、磨損等問題。特別是采用靜壓注射潤滑軸瓦方式的筒型球磨機,其軸瓦燒損頻繁,一旦軸瓦燒損后,恢復(fù)性檢修的勞動強度大,費用高,工期長,嚴重威脅鍋爐的安全、經(jīng)濟運行,很多電廠為避免或減少軸瓦的燒損,對此進行了長期的探索,但效果甚微。河門口發(fā)電廠針對該廠十二臺球磨機存在的共性問題,從1989年起開展了技術(shù)攻關(guān)研究,達到了連續(xù)六年多無軸瓦燒損的良好效果。
  
2 設(shè)備概況
  河門口發(fā)電廠共裝有六臺中、高壓鍋爐, 每臺爐配置兩臺由沈陽重型機械廠生產(chǎn)的筒型球磨機,型號為DTM250/360和DTM287/410。球磨機的潤滑油系統(tǒng)屬于低位油箱集中供油,高位油箱靜壓注射軸瓦及減速器齒輪供油方式。
  
低位油箱:低于零米地面2.5m,容積2.5m3
  高位油箱:標高12m,容積0.8m3。
  油泵:CBZ-50A,出力28kg/min,工作壓力1.3MPa,出口壓力0.30-0.35MPa。
  球磨機軸瓦鎢金材料:Chpbsh16-16-8。
  3 球磨機軸瓦燒損原因
  1985-1989年期間,河門口電廠共發(fā)生球磨機軸瓦燒損六臺次,Z嚴重的一次軸瓦燒損產(chǎn)生了“抱軸”現(xiàn)象,致使修復(fù)時間長達一個月,經(jīng)濟損失達數(shù)萬元之多。根據(jù)多次燒瓦事故,經(jīng)過認真分析后,發(fā)現(xiàn)軸瓦燒損不外乎如下幾個方面的原因。
  
1)球磨機軸瓦溫度測點位置不合理,不能真實反應(yīng)軸瓦溫度。運行規(guī)程按制造廠設(shè)計要求規(guī)定軸瓦報警溫度為50℃,回油溫度不超過48℃,而當(dāng)軸瓦溫度報警時,已發(fā)生了軸瓦燒損,說明規(guī)定控制溫度遠高于保護軸瓦的溫度,因為軸瓦鎢金的軟化溫度為110℃。
  2)潤滑油回油系統(tǒng)回油能力不足。為了防止軸瓦端泄回油槽不漏油,一般關(guān)小軸瓦
進油門運行,當(dāng)油中機械雜質(zhì)過多時,堵塞進油管上的節(jié)流孔或軸瓦上蓋的注油孔,引起軸瓦斷油燒損。另外,進油門處于半開狀態(tài),受振動的影響引起油門自動關(guān)閉也易造成斷油燒軸瓦。
  3)球磨機罐體安裝時,預(yù)留膨脹間隙不足,造成承力軸承軸瓦與軸頸油檔磨損發(fā)熱引起燒瓦。
  4)球磨機軸瓦鎢金的澆鑄工藝不當(dāng)及大修中刮瓦質(zhì)量欠佳,一方面引起鎢金龜裂、脫胎,另一方面造成軸瓦油膜破壞,以及軸瓦同心度過差造成軸瓦承載能力降低,三個方面均會引起軸瓦燒損。
  5)運行人員監(jiān)控、操作不當(dāng),球磨機進出口熱風(fēng)溫度過高等,也是燒損軸瓦的一個重要因素。
  4 防止軸瓦燒損的改進措施
  
4.1 軸瓦溫度測點的位置改進
  改前軸瓦溫度測點安裝在軸瓦鎢金層下方的鑄鐵件內(nèi),如圖所示,測點距鎢金底層50mm,設(shè)計報警溫度50℃。
  改進溫度測點,直接將測溫元件安裝在軸瓦承載區(qū)的鎢金層內(nèi),如圖。

軸瓦測溫點改進示意圖
  溫度引線固定在軸瓦回油槽內(nèi),從中分面鉆孔引出。鎢金及軸承座的導(dǎo)熱系數(shù)是常量,在同等運行工況下假定改前和改后軸頸對軸瓦的傳熱量保持不變,那么,測溫點的溫度梯度dt/dr=常量。由此式可知,測溫點離軸瓦鎢金層愈遠,即dr愈大,溫度差也越大,當(dāng)達到設(shè)計軸瓦報警溫度時,改前測點處的實際溫度大于改后測點處的溫度,由此可說明,改后測溫點顯然能降低溫度梯度,起到真實反映軸瓦溫度,保護軸瓦的作用。
  改后溫度測點與改前測點進行對比試驗結(jié)果,改后測點反映的溫度比改前提高了10℃左右,即當(dāng)改后測點溫度達到50℃時,改 前僅40℃以下。因此,原測溫點報警時,軸瓦溫度已到了60℃以上,軸瓦勢必發(fā)生燒損。測點位置改進后,運行中多次發(fā)現(xiàn)軸瓦溫度到50℃報警,停磨檢查,未發(fā)現(xiàn)軸瓦燒損的痕跡,實踐證明改進測溫點能真實反映軸瓦溫度。為提高其可靠性,規(guī)程仍規(guī)定軸瓦的報警溫度不超過50℃,回油溫度不超過48℃。
  4.2 移動球磨機軸承座臺板保證罐體膨脹間隙
  
DTM287/410球磨機有三臺存在膨脹間隙不足,安裝預(yù)留膨脹間隙僅4-6mm,造成軸頸油檔磨損發(fā)熱,曾經(jīng)以車削降低軸瓦鎢金寬度等方式來補償膨脹間隙,也只能達到6-8mm,而實際膨脹間隙需要8-12mm。 軸瓦鎢金寬度降低后,壓強升高,PV值增大,既易造成潤滑油被擠出,破壞滑膜,又造成軸瓦承載能力降低,引起軸瓦發(fā)熱燒損。
  針對上述問題,采取了治本的辦法,將球磨機進出口承座臺板螺孔擴成槽形,移動臺板,將膨脹間隙調(diào)整到14-15mm,接近或達到設(shè)計要求。
  4.3 改進軸瓦的補澆及刮瓦工藝
  4.3.1 軸瓦補澆工藝
  
電廠補澆或全澆軸瓦鎢金,一般采用氧-乙炔火焰進行,澆瓦質(zhì)量的高低直接關(guān)系到鎢金是否裂紋、脫胎。一旦發(fā)生這種情況,就容易引起軸瓦燒損。為解決此問題,河門口發(fā)電廠曾多次試驗,要么火焊溫度掌握不好,造成鎢金硬度高而脆裂,要么掛錫不牢,引起鎢金脫胎,新工藝試驗如下。
  1)軸瓦油污的清洗:軸瓦清洗度的高低決定了軸承座掛錫的牢固性,因此,改進清洗油污的方法至關(guān)重要。通過試驗,采用磷酸三鈉溶液浸泡,軸承座冷卻水室通蒸汽加熱恒溫,這種方式比原來的溫水浸泡方法更容易將油污清洗干凈。
  2)鎢金的澆鑄或補焊工藝:首先利用低溫蒸汽預(yù)熱軸座,使溫度均勻,澆鑄鎢金時,從軸承座的燕尾槽開始,待其堆滿后,再采取分層堆焊,連續(xù)施焊工藝,邊堆焊邊檢查有無脫胎、裂紋、過熱現(xiàn)象。一般采用聽聲音法檢查脫胎,修刮方式檢查裂紋。過熱表現(xiàn)在硬度高,呈脆性,修刮時鎢金呈粉狀,以此來調(diào)節(jié)火焊溫度及速度。值得注意的是熔合鎢金的速度要快,以保證其塑性,否則會產(chǎn)生過熱。
  4.3.2 鎢金修刮工藝
  軸瓦處于液體潤滑狀態(tài),因此,軸瓦鎢金層與軸頸之間必有一層油膜承載,其油膜的承載能力取決于油膜的厚度及穩(wěn)定性,這就要求修刮軸瓦工藝及質(zhì)量要高,電廠一般采用刮點與磨合方式,保證軸瓦與軸頸的接觸點每25×25mm面積有3點以上,接觸點受球磨機起動初期磨合的影響,部分接觸點要被研磨掉,因此,采取軸瓦刮點與拉交叉鈄線槽的方式相結(jié)合,更有利于軸瓦油膜的穩(wěn)定形成,鈄線槽控制在承載區(qū)60度范圍內(nèi),深度不大于0.05~0.10mm,起始點與軸端泄面保持在50mm以上,避免油從鈄線槽直接溢出。
  4.4 增加回油通流能力的改進
  球磨機進出口軸瓦回油管,廠家采用單
邊回油,通流能力低,單邊回油管極易堵塞,因此,從軸瓦座回油槽底部兩側(cè)各引一路回油管,既滿足了回油通流能力,又增加了軸承的散熱效果,因為球磨機循環(huán)供油系統(tǒng),軸承本身的散熱很小,絕大部分熱量是通過回油帶走。另外,雙回油管路又改善了油中煤粉、機械雜質(zhì)容易引起堵塞的不利因素,同時避免了軸承漏油。
  4.5 防止煤粉進入潤滑油系統(tǒng)污染油質(zhì)的措施
  球磨機進出口跑粉勢必造成煤粉從軸瓦動、靜結(jié)合面進入油中,污染油質(zhì),磨損軸瓦,堵塞油管,為此采取了以下防范措施。
  1)進出口軸瓦上蓋加裝擋粉罩殼,因為上蓋頂部與軸頸之間的間隙大于其它部位,跑粉時,煤粉很容易從此處進入軸瓦間。
  2)低位油箱原來兩側(cè)球磨機公用改成各自獨立的油箱,用連通門調(diào)節(jié)事故油位,避免兩側(cè)油系統(tǒng)交叉污染。
  3)高位油箱加裝沉積煤粉及機械雜質(zhì)的裝置,防止?jié)櫥投挝廴尽?
  4)加強運行管理,提高值班質(zhì)量,防止球磨機跑粉。
  5 效果評價
  河門口發(fā)電廠從1989年2月開始,逐步對球磨機實施改進,取得了顯著的效果。
  5.1 防止了軸瓦燒損事故發(fā)生
  六年多時間內(nèi)未發(fā)生一次軸瓦燒損事故,運行中多次發(fā)現(xiàn)軸瓦溫度到48℃-50℃報警,停運球磨機檢查,均未發(fā)生軸瓦燒損痕跡,經(jīng)分析一般是螺旋導(dǎo)管與料斗磨擦發(fā)熱,進口風(fēng)溫過高,回油系統(tǒng)冷卻水量小等引起軸瓦溫度上升。
  
5.2 節(jié)約材料
  1985年~1989年與1989年~1995年相比較,由于無軸瓦燒損修補及澆鑄直接節(jié)約修復(fù)費用達10萬元以上,潤滑油污染減緩后,年節(jié)約機油8-10t,價值5-7萬元。
  
5.3 檢修勞動強度降低
  近幾年大修中,檢查軸瓦無脫胎、裂紋現(xiàn)象,加上無燒軸瓦事故發(fā)生,降低了檢修人員的勞動強度。
來源:《四川電力技術(shù)》1997年增刊1