覃泰嶺 孫秀英
(兗礦國宏化工有限責任公司空分車間,山東省鄒城市 273500)
摘 要:由于空壓機進氣側軸承箱蝸殼溫度探頭密封效果不好,使空壓機及其后續(xù)管道受到油污染。后將溫度探頭的O形圈密封改為骨架油封,杜絕了軸承箱漏油問題。文章簡介空壓機的結構和技術參數(shù),詳細介紹了骨架油封的制作和優(yōu)點。
關鍵詞:離心壓縮機;軸承箱;骨架油封
1 空壓機簡介
兗礦國宏化工有限責任公司空分車間的RIK 100-4型空壓機由陜鼓動力股份有限公司制造,采用冷卻器內(nèi)置、軸向進氣等溫壓縮機,具有氣量大、結構簡單緊湊、重量輕、機組尺寸小、占地面積小等優(yōu)點??諌簷C運轉平衡,操作可靠,運轉率高,摩擦件少,備件需用量少,維護費用低。離心壓縮機可以實現(xiàn)對壓縮介質無油污染的壓縮過程。RIK 100-4型空壓機技術參數(shù)見表1。
2 軸承箱蝸殼溫度探頭密封效果不好
在空壓機組試車過程中,空壓機出口管道出現(xiàn)大量油污。對空壓機進行了全面檢查,Z后發(fā)現(xiàn)空
壓機進氣側軸承箱蝸殼溫度探頭孔往外滲油。滲出的潤滑油嚴重污染了空壓機及后續(xù)管道,影響了空分設備的試車工作,給空分設備的安全運行構成了威脅。
3 軸承箱蝸殼溫度探頭密封的改造方案
檢查后發(fā)現(xiàn)空壓機進氣側軸承蝸殼溫度探頭的O形圈密封的密封效果不是很理想,不能完全滿足空壓機的需要,決定改成骨架油封。
此溫度探頭為測量空壓機軸承箱潤滑油溫度,原設計在探頭孔內(nèi)壁與探頭之間設置3道O形圈密封(如圖1所示)。由于少量密封氣竄入潤滑油,使空壓機軸承箱內(nèi)帶有一點壓力,油氣就從O形圈滲漏出來,污染了空壓機及后續(xù)管道。這種密封方式不能滿足空分設備行業(yè)的工藝要求。根據(jù)空分設備行業(yè)的技術要求及設備本身情況,決定舍棄原O形圈密封方式,采用骨架油封方式。在空壓機軸承箱上蓋加工螺紋孔(如圖2所示),并加工一個螺堵固定骨架油封(如圖3所示)。
骨架油封比較簡單,一般由3部分組成:油封體、加強骨架和自緊螺旋彈簧。密封體按照不同部位又分為底部、腰部、刃口和密封唇等。通常,在自由狀態(tài)下的骨架油封,其內(nèi)徑比軸徑小,即具有一定的過盈量。因此,當油封裝入油封座和軸上之后,油封刃口的壓力和自緊螺旋彈簧的收縮力對軸產(chǎn)生一定的徑向緊力,經(jīng)過一段時間運行后,該壓力會迅速減小乃至消失,因此加上彈簧可以隨時補償油封自緊力。
4 結束語
經(jīng)改造后的油封方式完全滿足了空分設備的現(xiàn)場使用要求,經(jīng)長期運行試驗,未發(fā)現(xiàn)滲油現(xiàn)象。此次改造工作保證了空壓機組的安全運行,給空分車間的試車工作贏得了寶貴時間,保證了全廠試車工作的推進。
來源:《深冷技術》2011年02期