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齒輪箱出軸漏油問題的處理實(shí)踐

2014-10-30

孟凡榮
(浙江省工業(yè)設(shè)計(jì)研究院,杭州 310022)
  摘 要:采用密封圈密封時(shí),在稀油潤(rùn)滑的齒輪箱出軸處常會(huì)產(chǎn)生漏油現(xiàn)象,通過改進(jìn)采用動(dòng)態(tài)密封可以很好地解決漏油的問題。
  關(guān)鍵詞:齒輪箱;出軸;漏油;動(dòng)態(tài)密封
  0 前言
  在通常情況下,稀油潤(rùn)滑的齒輪箱出軸大多采用兩種密封形式,一種采用三角形甩油環(huán)曲折密封,這種結(jié)構(gòu)形式一直沒有解決出軸漏油的問題,另一種是采用橡膠密封圈進(jìn)行密封,但由于密封圈容易磨損,并且更換密封圈非常困難,致使密封經(jīng)常產(chǎn)生失效而導(dǎo)致漏油。既無磨損又能有效密封的密封結(jié)構(gòu),是擺在齒輪箱設(shè)計(jì)者面前的一個(gè)課題。
  1 漏油原因的分析
  具有三角甩油環(huán)與密封圈組合密封(見圖1a)的熱軋帶鋼廠齒輪箱在使用一段時(shí)間后仍產(chǎn)生軸頭漏油,三角形甩油環(huán)起不到密封效果,主要原因是其尖頂部密封帶太窄,一直處于內(nèi)外腔臨界狀態(tài),很難起到穩(wěn)定的密封作用,J型密封圈開始投入使用時(shí)效果較好,但由于密封圈唇口很容易磨損,而出軸接軸處往往是紅套裝配,故更換密封圈相當(dāng)困難,所以磨損后的密封圈得不到及時(shí)更換現(xiàn)象也就自然產(chǎn)生,因此這種組合密封形式使用一段時(shí)間后產(chǎn)生漏油也就在所難免了。另外從現(xiàn)場(chǎng)了解觀察到,回油槽通流面積太小,產(chǎn)生潤(rùn)滑油在回油腔內(nèi)的累積,也是出軸漏油的一個(gè)重要原因。

圖1 齒輪箱出軸部示意圖
  通過分析,認(rèn)為動(dòng)密封帶不穩(wěn)定、密封圈磨損、回油不暢是齒輪箱出軸漏油的主要原因。
  2 處理漏油問題的方法
  漏油原因基本分析清楚后,確定了取消密封圈,找到一種既無磨損又有穩(wěn)定密封帶的密封結(jié)構(gòu),加大回油槽通流面積作為解決問題的目標(biāo)思路。根據(jù)伯努利方程:
  在總流量相等的情況下,速度越快壓力越低。采用甩油環(huán)結(jié)構(gòu)就是由于外圈運(yùn)動(dòng)速度Z快,即壓力Z低,故在外圈形成一個(gè)低壓密封帶,三角形甩油環(huán)雖然符合這一原理,但由于尖頂外圈低壓密封帶太窄,不能形成穩(wěn)定的低壓密封帶,也就起不到動(dòng)態(tài)穩(wěn)定密封作用。故決定采用倒L形甩油環(huán)結(jié)構(gòu)(見圖1b),這種結(jié)構(gòu)外圈頂寬為14mm,很容易形成一個(gè)穩(wěn)定的低壓密封帶,從而起到動(dòng)態(tài)穩(wěn)定密封的作用。同時(shí),回油槽通流面積加大到通流面積的三倍以上,確保潤(rùn)滑油在回油腔內(nèi)無法累積。
  3 效果分析
  這種倒L形甩油環(huán)密封結(jié)構(gòu),在2002年熱帶齒輪箱改造設(shè)計(jì)、2004年中軋一機(jī)列人字齒輪箱改造設(shè)計(jì)、2005年熱帶技術(shù)改造工程聯(lián)合傳動(dòng)箱設(shè)計(jì)中相繼得到應(yīng)用,都取得了成功。實(shí)踐證明,這種結(jié)構(gòu)密封形式可靠、無磨損,比較徹底地解決了齒輪箱出軸漏油的問題。
  4 結(jié)語
  通過改進(jìn)部分結(jié)構(gòu)來解決設(shè)備運(yùn)行中的出軸漏油問題,取得很好的效果,有一定的借鑒作用。

來源:《浙江冶金》2007年5月 第二期