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斯太爾起動(dòng)機(jī)QD2745-403含油軸承磨損的改善

2014-12-01

謝德生
(廣東井得電機(jī)有限公司,廣東梅州 514479)
  摘 要:QD2745-403含油軸承磨損過大,會使起動(dòng)機(jī)電樞鐵芯外圓掃膛,導(dǎo)致起動(dòng)機(jī)在起動(dòng)過程中缺少力量。為了解決含油軸承的磨損問題,運(yùn)用了減少摩擦系數(shù)、提高零件摩擦部位的硬度、采用耐磨性材料等的改善方法,從經(jīng)濟(jì)效益的角度出發(fā),作了三種改進(jìn)的方案,通過試驗(yàn)和用戶的使用,確定了用深溝球軸承來代替含油軸承,從而解決了含油軸承的磨損問題,并且取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
  關(guān)鍵詞:含油軸承;材料;磨損;摩擦;滾動(dòng)軸承
  驅(qū)動(dòng)端蓋內(nèi)QD2745-403含油軸承(以下簡稱:含油軸承)的內(nèi)孔直接受到電樞中的離合器蓋外圓轉(zhuǎn)動(dòng)的滑動(dòng)摩擦,又因該處受力較大,故使用后都有一些磨損,磨損過大的會導(dǎo)致用戶退貨或索賠,含油軸承磨損的故障率為0.73%,是QD2745系列起動(dòng)機(jī)6大故障之一。
  若單次運(yùn)行時(shí)間長,則含油軸承受到摩擦后發(fā)熱大。銅的熱膨脹系數(shù)遠(yuǎn)大于鐵,含油軸承受摩擦發(fā)熱后,因外部軸襯是鑄鐵,故含油軸承受熱后內(nèi)孔縮小,從而引起含油軸承抱住離合器蓋,導(dǎo)致電樞被卡住,這種抱軸故障在三包退貨中也有一些,故障率約0.21%~0.28%。
  在一次耐久性試驗(yàn)中,僅試驗(yàn)了4000多次,含油軸承已磨損很大,起動(dòng)機(jī)電樞外圓掃膛,引起起動(dòng)失效。
  1 原因分析
 ?。?)該處受力較大。這是客觀條件,這方面不能著手改善。
 ?。?)含油軸承內(nèi)孔受到滑動(dòng)摩擦,摩擦系數(shù)較大。
  (3)與含油軸承對偶的離合器蓋外圓的粗糙度是關(guān)鍵。國家標(biāo)準(zhǔn):軸承對偶軸的表面光潔度不低于7(粗糙度0.8~0.4),硬度值推薦不低于HB250;查現(xiàn)狀,與該含油軸承配偶的離合器蓋外圓粗糙度較大、硬度低,不能滿足國家標(biāo)準(zhǔn),用戶使用一段時(shí)間后粗糙度還會變大。離合器蓋外圓受到側(cè)邊凸緣的影響,普通外圓磨床磨削時(shí)只能徑向進(jìn)給,砂輪無法來回走動(dòng)磨削,使粗糙度難于進(jìn)一步降低。
 ?。?)含油軸承材料耐磨性不適應(yīng)使用要求。
 ?。?)含油軸承長度不能滿足國家標(biāo)準(zhǔn)。
  GB2685-81標(biāo)準(zhǔn):長度尺寸規(guī)定為30-60mm;查現(xiàn)狀,含油軸承長度只有10mm,明顯不足,因受到空間位置的限制,無法增加長度。
 ?。?)查含油軸承實(shí)物符合設(shè)計(jì)要求。
  2 改善方案
  2.1方案
 ?。?)思路
  在成本基本不變情況下,通過控制相關(guān)零件的要求,來達(dá)到改善目的。
 ?。?)措施
  1)要求作業(yè)人員進(jìn)刀量不能大、要經(jīng)常修正砂輪,并改進(jìn)使用粒度較小的砂輪。這樣,粗糙度只能控制在0.8左右范圍,難于再進(jìn)一步提高,存在工序能力不足的問題。
  2)與含油軸承廠商討論,為預(yù)防含油軸承在使用過程中油量損失過大,改為填充68號抗磨液壓油和用真空方法來填充油量。
 ?。?)效果
  經(jīng)試驗(yàn)和用戶使用的跟蹤,雖然有一些效果,但是未能有效解決問題。
  2.2第二方案
  (1)思路
  在成本提高不大的情況下,通過改進(jìn)含油軸承材料為主和控制零件要求,來達(dá)到改善目的。
 ?。?)措施
  與含油軸承廠商討論,含油軸承材料改用耐磨性材料~CuSn10材料,代替6-6-3青銅粉材料,成本提高0.45元/臺。
 ?。?)效果
  經(jīng)過1個(gè)月的耐久性試驗(yàn),耐磨性有了較大提高。耐久性試驗(yàn)8627次,含油軸承磨損直徑量0.035~0.085mm。
  成本提高了0.45元/臺,耐磨性也有較大提高,雖然效果比較明顯,但是磨損還是偏大。
  2.3第三方案
 ?。?)思路
  成本可以較大提高,通過改進(jìn)零件或運(yùn)用替代件,來提高質(zhì)量,但經(jīng)濟(jì)效益起碼相當(dāng)。
  (2)措施
  雖然含油軸承材料改為耐磨性材料~CuSn10,但是對偶的離合器蓋外圓的粗糙度不能進(jìn)一步提高,而且也不穩(wěn)定,硬度值得不到提高,含油軸承長度受到空間位置的限制而不能加長,受到以上諸多因素的影響,含油軸承還是有一些磨損。為了根本上解決此問題,著手考慮由滑動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)化為滾動(dòng)摩擦,減少摩擦系數(shù),用帶有內(nèi)外圈的滾動(dòng)軸承來替代。滾動(dòng)軸承具有摩擦系數(shù)小、耐磨性好、載荷能力強(qiáng)、硬度高等優(yōu)點(diǎn)??紤]到國產(chǎn)滾動(dòng)軸承價(jià)格較低,通過查找資料,找到標(biāo)準(zhǔn)件:深溝球軸承61808ZZ(以下簡稱:61808軸承)。用61808軸承代替時(shí),需要更改驅(qū)動(dòng)端蓋的一個(gè)軸承位尺寸,及增加3mm厚的墊圈。
 ?。?)技術(shù)可行性分析
  61808軸承參數(shù):極限轉(zhuǎn)速一脂潤滑9500r/min;額定動(dòng)載荷-3.38kN,靜載荷-2.95kN;脂潤滑溫度-30℃~120℃。
  起動(dòng)機(jī)工作性能:反帶轉(zhuǎn)速=空載轉(zhuǎn)速×反帶系數(shù)=5500×1.2=6600r/min。
  制動(dòng)力矩=100N•m,小齒輪嚙合直徑34mm,壓力角為14.5°。
  計(jì)算出小齒輪受力:6076N;計(jì)算出支承點(diǎn)2907軸承受力:8940N;因鉸鏈結(jié)構(gòu),再計(jì)算出61808軸承受力:1803N。
  故61808軸承的實(shí)際受力:1803N,小于軸承額定靜載荷的2950N;又61808軸承的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)速度:6600r/min,小于軸承極限轉(zhuǎn)速的9500r/min。
  從上述分析可知,61808軸承適用。
 ?。?)經(jīng)濟(jì)可行性分析
  增加成本:(61808軸承單價(jià)+墊圈單價(jià))-含油軸承單價(jià)=10.0-4.2=5.8元/臺;
  減少索賠:故障率×索賠單價(jià)=0.73%×1200元/臺=8.87元/臺;
  受益:減少損失=減少索賠-增加成本=8.87-5.8=3.07元/臺。
  經(jīng)上述分析,經(jīng)濟(jì)性可行。
 ?。?)試驗(yàn)
  購買國內(nèi)正規(guī)生產(chǎn)廠產(chǎn)的61808軸承,從2008年1月開始裝機(jī)進(jìn)行耐久性試驗(yàn)考核,經(jīng)過兩個(gè)多月的耐久性試驗(yàn),QD2745系列起動(dòng)機(jī)耐久性試驗(yàn)首次超過20000次,可以說是一個(gè)新的突破。拆機(jī)檢查,61808軸承沒有損壞,仍然可以使用。
 ?。?)實(shí)施
  2008年4月份在杭發(fā)廠的配套機(jī)上采用61808軸承裝配QD2745E起動(dòng)機(jī)400臺。
  2008年5月開始在配套機(jī)上全部使用上海紅星軸承廠生產(chǎn)的61808軸承。
 ?。?)效果跟蹤
  跟蹤三年多來,在客戶退貨拆檢分析統(tǒng)計(jì)中,沒有出現(xiàn)61808軸承為主因的故障模式。
 ?。?)優(yōu)點(diǎn)展開
  使用61808軸承代替403含油軸承后,解決了含油軸承的磨損問題。同時(shí):
  1)對偶的離合器蓋外圓的粗糙度可以放寬要求,硬度也可以放寬要求;
  2)解決了含油軸承抱住離合器蓋的故障;
  3)起動(dòng)機(jī)的耐磨壽命大大提高;
  4)減少了退貨或索賠,在經(jīng)濟(jì)性效益上,每生產(chǎn)一臺,減少損失3.07元。
  3 結(jié)束語
  由滑動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)化為滾動(dòng)摩擦來減少摩擦系數(shù),提高工件摩擦部位的硬度,采用耐磨材料等辦法,用61808深溝球軸承代替403含油軸承,解決了含油軸承的磨損問題。
  解決問題,不僅要考慮相關(guān)零件是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求,同時(shí)要考慮設(shè)計(jì)是否滿足使用要求,工藝是否有能力保證。同時(shí)要多考慮幾個(gè)方案,分別進(jìn)行試驗(yàn)比較,擇優(yōu)錄取,并適時(shí)地進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評估。

來源:《機(jī)電工程技術(shù)》2012年第2期