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D-10D磨煤機(jī)主軸承損壞原因分析及防范措施

2014-05-19

馮曉林 王軍政 楊興濂
(國(guó)電靖遠(yuǎn)發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)部)
  摘 要:磨煤機(jī)是鍋爐重要輔機(jī)之一,其運(yùn)行可靠性直接影響機(jī)組的負(fù)荷和穩(wěn)定運(yùn)行。通過對(duì)D-10D磨煤機(jī)主軸承損壞的經(jīng)過、故障特征、檢查處理、大修質(zhì)量、參數(shù)變化和原因的分析、并制定防范措施,有效保證磨煤機(jī)檢修質(zhì)量、提高磨煤機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
  關(guān)鍵詞:磨煤機(jī);主軸承損壞;原因分析;防范措施
  國(guó)電靖遠(yuǎn)發(fā)電有限公司#3爐B磨煤機(jī)是在2000年機(jī)組達(dá)產(chǎn)改造時(shí)安裝的配套設(shè)備,設(shè)備型號(hào)為D-10D雙進(jìn)雙出磨煤機(jī);制造廠家為FWEC(富斯特•惠勒)公司;磨煤機(jī)的主要結(jié)構(gòu)由筒體組件、分離器組件、主軸承、螺旋輸送器、驅(qū)動(dòng)裝置和輔助系統(tǒng)等組成。
  其主要部件主軸承規(guī)格為65″×25″(1651mm×635mm),筒體兩端耳軸均靠軸承支撐和轉(zhuǎn)動(dòng)。軸承為180度徑向球面軸承,設(shè)計(jì)接合面為底部90度范圍。軸承垂直中心線兩側(cè)45度以上至水平中心線范圍為非接合區(qū)。軸承和耳軸非接合區(qū)的Z大范圍為距水平中心線1/4”位置。軸承上設(shè)計(jì)有防止油流出的保油邊。主軸承由磨煤機(jī)潤(rùn)滑油站強(qiáng)制潤(rùn)滑。
  軸承上還有溢流槽,用以防止油溢出或滲漏。靠近水平中心線的突起位置被向下設(shè)計(jì)有階梯槽,便于多余的潤(rùn)滑油向下流入回油槽。
  軸承兩邊設(shè)計(jì)有一矩形半圓形狀回油槽,此槽處接有回油管,管頭靠近軸承水平中心線。軸承上的接管又來自高壓油,用以在起動(dòng)磨煤機(jī)之前提供頂軸油。這樣可將油送入耳軸和軸承間,起頂軸作用。磨起動(dòng)之后,頂軸油關(guān)閉。
  #3爐B磨煤機(jī)從安裝運(yùn)行至2005年5月份大修開始,期間主軸承未做過檢查檢修,磨煤機(jī)也沒有發(fā)生過大的設(shè)備損壞事故,在大修時(shí)按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)磨煤機(jī)主軸承進(jìn)行了檢查刮削驗(yàn)收,大修結(jié)束磨煤機(jī)運(yùn)行四天后發(fā)生損壞事故。
  一、主軸承損壞經(jīng)過
  2005年8月12日1:00分鐘,#3機(jī)組負(fù)荷200MW,電調(diào)運(yùn)行。甲乙吸、送、一次風(fēng)機(jī)A、B磨煤機(jī),甲乙給水泵,乙凝結(jié)泵、甲循環(huán)泵運(yùn)行,其余轉(zhuǎn)機(jī)備用,各聯(lián)鎖保護(hù)投入。A、B磨耳軸溫度分別為(DE/ODE)51/50℃、51/45℃。
  2005年8月12日1:09分鐘,B磨ODE端耳軸溫度出現(xiàn)上升趨勢(shì),從45℃上升至49℃,而后又開始下降,至1:25分下降至45℃。隨后耳軸溫度又開始上升,在耳軸溫度上升過程中,運(yùn)行人員就地檢查B磨油站、冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行正常,耳軸處無異音,并采取提高冷卻水壓力、降低磨煤機(jī)出口溫度等措施,調(diào)整無效。
  1:45分ODE端耳軸溫度上升至63℃,B磨聯(lián)鎖跳閘。B磨跳閘后,耳軸溫度繼續(xù)上升,1:53分上至75.4℃后持續(xù)下降。與耳軸溫度上升對(duì)應(yīng)的時(shí)間1:09分開始,磨煤機(jī)電流從90.4A上升至102A。
  二、主軸承損壞的故障特征
  在主軸承的工作區(qū)域里,Z大載荷和Z高溫度的區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)表面沉降,起始點(diǎn)比較平滑,末端為半圓形或波峰的特征。
  三、主軸承損壞檢查處理情況
  1、頂軸油試驗(yàn)及潤(rùn)滑油系統(tǒng)檢查情況:
  檢查潤(rùn)滑油系統(tǒng),確認(rèn)潤(rùn)滑油系統(tǒng)油位正常、溫度等沒有異常情況;通過油位指示器觀察潤(rùn)滑油色澤正常,確認(rèn)潤(rùn)滑系統(tǒng)沒有問題后啟動(dòng)潤(rùn)滑油泵運(yùn)行,檢查壓力、流量、差壓、溫度等參數(shù)符合規(guī)程要求。即進(jìn)行頂軸油試驗(yàn),頂軸油試驗(yàn)數(shù)據(jù)為0.15毫米,符合規(guī)程要求(標(biāo)準(zhǔn)大于0.05mm)。再將ODE端和DE端潤(rùn)滑油管路出口用塑料軟管短接做油循環(huán)試驗(yàn),檢查兩端流量平衡。
  2、冷卻水系統(tǒng)檢查:
  利用磨煤機(jī)冷卻水系統(tǒng)臨時(shí)排放閥門檢查冷卻水閥門及管路正常,確認(rèn)冷卻水流量正常,系統(tǒng)正常。
  3、初步檢查磨煤機(jī)ODE端主軸情況:
  發(fā)現(xiàn)主軸(耳軸)上有烏金痕跡,判斷主軸承損壞,公司決定對(duì)主軸承翻出做進(jìn)一步檢查確認(rèn)。
  4、主軸承翻出后檢查處理情況:
  發(fā)現(xiàn)主軸承巴氏合金材料遷移,確認(rèn)主軸承損壞,即進(jìn)行軸承刮削研磨恢復(fù)。
  5、磨煤機(jī)耳軸管間隙測(cè)量檢查:
  ODE端大罐側(cè):Z小間隙(位置在上部)大于1.5毫米以上,符合規(guī)程規(guī)定的不小于1.5毫米要求。
  ODE端密封室側(cè):Z小間隙北側(cè)部位為1.3毫米,上端間隙為1.5毫米,南側(cè)間隙為2.5毫米,均符合規(guī)程要求。
  6、頂軸油試驗(yàn):
  ODE=0.23mm;DE=0.16mm;數(shù)據(jù)合格。
  7、主軸承各間隙:
  進(jìn)出油間隙:ODE端瓦口間隙:出油槽0.30mm塞尺塞入525mm;進(jìn)油槽0.30mm塞尺塞入585mm;
  膨脹間隙:北側(cè):分離器側(cè)7.8mm、大罐側(cè)7.9 mm;南側(cè):分離器側(cè)8.15mm、大罐側(cè)7.35 mm。
  8、磨煤機(jī)盤車情況:
  首次盤車轉(zhuǎn)動(dòng)5分鐘后過載,熱偶動(dòng)作跳閘;在經(jīng)過幾次盤車后,盤車裝置運(yùn)行7分鐘后過載,熱偶動(dòng)作繼續(xù)跳閘;22:00分在罐內(nèi)煤粉比較松散的情況下,盤車大罐轉(zhuǎn)動(dòng)一圈約8分鐘后過載,熱偶動(dòng)作跳閘。
  9、磨煤機(jī)內(nèi)部檢查情況:
  經(jīng)過8月17日上午和中午檢查,發(fā)現(xiàn)大罐內(nèi)ODE端煤粉多且在大罐ODE端筒體粘煤多,ODE端比DE端煤粉層高100毫米左右,高低料塊無法看清,封大罐人孔門。事后分析認(rèn)為在處理事故時(shí),運(yùn)行人員為了降低耳軸溫度,增加B1給煤機(jī)轉(zhuǎn)速,煤量較大造成。
  10、送電試轉(zhuǎn):
  運(yùn)行人員在17日22:00分開始作試驗(yàn),試驗(yàn)合格后在8月18日0:05分啟動(dòng)#3爐B磨煤機(jī)運(yùn)行、觀察磨煤機(jī)ODE端主軸承溫升正常,檢查磨煤機(jī)各參數(shù)正常,主軸承溫度在經(jīng)過2小時(shí)后溫度穩(wěn)定在44°C左右運(yùn)行。
  四、大修時(shí)檢查檢修情況:
  (1)將ODE側(cè)主軸承檢查情況:翻出后檢查接觸區(qū)域有輕微劃傷痕跡,涂顯示劑研磨檢查發(fā)現(xiàn)有四處面積為80×80左右的區(qū)域軸瓦未接觸;主軸承的推力面無摩擦等故障特征;整個(gè)主軸承檢查無裂紋,起皮等缺陷。
 ?。?)主軸承檢修情況:對(duì)軸承進(jìn)行刮削,接觸角度為90°;涂紅丹粉檢查接觸面積達(dá)到100%,符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);主軸承就位后測(cè)量間隙:北側(cè):內(nèi)側(cè)=12.45mm、外側(cè)=3.55mm;南側(cè):內(nèi)側(cè)=11.95mm、外側(cè)=3.85mm,符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
 ?。?)B磨煤機(jī)加鋼球之前頂軸油試驗(yàn)為DE=0.21mm,ODE=0.19mm;加球后頂軸油試驗(yàn):DE=0.15mm,ODE=0.13mm;符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
  五、主軸承損壞過程磨煤機(jī)參數(shù)變化
 ?。?)8月11日主軸承溫度從1:09時(shí)的44℃至1:15分鐘上升至49.09℃,然后從1:15時(shí)到1:25時(shí)下降至44.8℃,再繼續(xù)從1:25時(shí)上升至1:36:36時(shí)的52℃(B磨軸承溫度ODE高Ⅰ值報(bào)警),再繼續(xù)上升至1:45的63℃B磨跳閘;如圖(A)所示:
 ?。?)B磨跳閘后,主軸承溫度繼續(xù)在1:57時(shí)上升至75.51℃;
 ?。?)主軸承在1:09時(shí)溫度上升的同時(shí),B磨電流持續(xù)從91.89A上升至B磨跳閘時(shí)的102.37A。初期的2分鐘電流上升非??欤_(dá)到2A。
 ?。?)B磨ODE端出粉溫度從1:09時(shí)的79.6℃上升至1:45時(shí)的82.55℃;
  (5)1:36:36時(shí)B磨軸承溫度ODE高Ⅰ值報(bào)警后,由于溫度繼續(xù)上升,運(yùn)行操作如下:
  (a)1:41:09時(shí)熱風(fēng)由67%調(diào)整為64.9%;在1:42:44由64.9%調(diào)整為51.7%;1:42:53由51.7%調(diào)整為47.6%;
 ?。╞)1:43:40時(shí)冷風(fēng)由54.6%調(diào)整為61.8%;1:44:05由61.8%調(diào)整為73.0%;
 ?。╟)1:42:52時(shí)B1給煤機(jī)由26%調(diào)整為35.7%;
 ?。╠)1:44:41時(shí)B磨料位高報(bào)警;
 ?。╡)1:45:46時(shí)B磨煤機(jī)軸承溫度高63℃,1:45:48時(shí)耳軸溫度高B磨跳閘。
 ?。?)8月11日1:40時(shí)由于B磨ODE端主軸承溫度上升,運(yùn)行人員聯(lián)系檢修人員檢查,在檢修人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí),B磨已跳閘停運(yùn)。但運(yùn)行人員告訴檢修人員是DE端溫度高跳閘,檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐零米DE端軸承冷卻水緊急放水門開,消防水管道至地溝。
 ?。?)8月17日使用盤車時(shí),盤車運(yùn)行5分鐘即跳閘,在磨罐內(nèi)煤粉干燥的情況下,盤車只能運(yùn)行8分鐘,說明磨存在過載現(xiàn)象。
  六、主軸承損壞原因分析:
  1、潤(rùn)滑油故障:
  a)潤(rùn)滑油中斷或潤(rùn)滑油流量小導(dǎo)致主軸承損壞:從主軸承損壞后潤(rùn)滑油系統(tǒng)的檢查及試驗(yàn)情況分析看,在運(yùn)行中潤(rùn)滑油中斷或流量小的可能性極小,因?yàn)闈?rùn)滑油系統(tǒng)有粗細(xì)過濾器,堵塞中斷供油的原因可以排除。且由于潤(rùn)滑油中斷,軸承損壞鎢金顏色為黑亮色。
  b)潤(rùn)滑油質(zhì)量存在問題:潤(rùn)滑油牌號(hào)為美孚460,在大修時(shí)加油牌號(hào)正確,在主軸承損壞油后外觀檢查色澤無異?,F(xiàn)象。
  c)潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)水:檢查損壞的主軸承巴氏合金與主軸承殼體結(jié)合嚴(yán)密,無裂紋出現(xiàn),并且潤(rùn)滑油系統(tǒng)的油箱油位沒有變化增高的現(xiàn)象,可以排除潤(rùn)滑油系統(tǒng)進(jìn)水造成潤(rùn)滑不良導(dǎo)致主軸承損壞的原因。
  d)潤(rùn)滑油氧化物及碳沉積:此原因造成損壞損壞的主要特征為主軸承表現(xiàn)有一層黑色和棕色沉積物,觀察#3爐B磨煤機(jī)主軸承損壞的特征,完全可以排除。
  2、塵屑顆粒污染:
  塵屑顆粒污染造成主軸承損壞的主要現(xiàn)象為:(a)顆粒嵌入;(b)劃傷;(c)污染物移動(dòng)及灰塵等;而表現(xiàn)出來的特征主要是劃傷和在巴氏合金內(nèi)發(fā)現(xiàn)顆粒污染物,但從損壞軸承的檢查情況看,沒有此故障特征。另外檢查主軸承的密封良好,磨煤機(jī)的密封差壓在主軸承損壞前期和損壞過程中差壓始終保持在1.5Kpa左右,漏粉污染主軸承的現(xiàn)象不存在。
  3、疲勞損壞:
  疲勞損壞的主要主要特征是出現(xiàn)裂紋、呈現(xiàn)損壞剝落和脫落現(xiàn)象,而#3爐B磨煤機(jī)ODE端主軸承損壞的故障特征沒有這幾中現(xiàn)象。因此軸承疲勞損壞的原因可以排除。
  4、氣蝕和腐蝕:
  與GB/T 1884-2002的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比,軸承氣蝕及腐蝕的故障特征及原因都與#3爐B磨煤機(jī)的ODE側(cè)主軸承損壞特征不符合。
  5、過熱損壞:
  過熱損壞有三種情況,而其中過熱蠕變的特征為:軸承的工作區(qū)域里,Z大載荷和Z高溫度的區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)表面沉降,起始點(diǎn)比較平滑,末端半圓形或波峰的特征。此特征與#3爐B磨煤機(jī)主軸承損壞的現(xiàn)象符合。
  而原因是主軸承巴氏合金材料在極端運(yùn)行的載荷下隨溫度的增加而發(fā)生蠕變現(xiàn)象,根本原因是主軸承過熱(過熱因素另外分析)。
  6、特殊損壞形式分析:(如下圖所示:)
  圖(1)所示特征為軸承中部損壞。
  圖(1)所示原因?yàn)椋貉男洼S頸和瞬間過熱(缺油、中斷冷卻水),此種損壞形式的特征與#3爐B磨煤機(jī)主軸承損壞特征基本吻合。
  圖(2)所示只有軸承的一邊發(fā)生損壞。
  圖(2)所示損壞原因?yàn)椋哄F形軸頸、軸承座或軸承,或旋轉(zhuǎn)載荷使軸彎曲。而#3爐B磨煤機(jī)ODE端損壞的軸承主要在靠近里側(cè)(大罐側(cè)),也就是說主軸承在靠近磨煤機(jī)的大罐處載荷較大,損壞特征基本相符。
  7、磨煤機(jī)旋轉(zhuǎn)部件的碰磨及各間隙:
  (1)#3爐B磨煤機(jī)會(huì)造成碰磨的部位為:主要為耳軸管間隙,其次為密封室石棉密封墊;螺旋輸送器;隔音罩與大罐。
 ?。?)磨煤機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)(減速機(jī)、小齒輪)的故障不會(huì)造成主軸承的損壞。
 ?。?)在搶修過程中,通過測(cè)量ODE端和DE端耳軸管間隙,沒有發(fā)現(xiàn)有碰磨現(xiàn)象存在。
 ?。?)密封室石棉密封墊會(huì)造成耳軸發(fā)熱,今年大修時(shí)對(duì)B磨煤機(jī)的DE端石棉密封墊進(jìn)行了更換,對(duì)ODE端的密封墊沒有進(jìn)行更換,在大修結(jié)束初次啟動(dòng)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),更換的DE側(cè)密封墊由于摩擦強(qiáng)度大,造成軸頸發(fā)熱,引起DE端主軸承發(fā)熱造成磨煤機(jī)跳閘。
  (5)螺旋輸送器和隔音罩在搶修檢查時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)有碰磨現(xiàn)象。
  8、過熱和過載因素分析:
 ?。?)磨煤機(jī)ODE側(cè)冷卻水中斷或堵塞:通過對(duì)冷卻水的試驗(yàn)和檢查確認(rèn)在磨煤機(jī)主軸承損壞期間冷卻水系統(tǒng)是正常的。
 ?。?)潤(rùn)滑造成磨損發(fā)熱:只有在強(qiáng)行啟動(dòng)設(shè)備、軸承表面烏金涂抹和遷移的情況下才會(huì)發(fā)生。表現(xiàn)出的特征為軸承表面光滑,遷移烏金沿旋轉(zhuǎn)方向延伸或呈現(xiàn)舌狀凸起。而原因?yàn)檩S瓦在極端運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,軸瓦配合表面短暫而劇烈的接觸、過熱、缺油、間隙不當(dāng)或幾何形狀缺陷引起混合油膜潤(rùn)滑。
  在軸承損壞期間,軸承的溫度(此前溫度平穩(wěn))由44.89℃(1:10分鐘)上升至49.09℃(1:15分鐘);再由49.09℃(1:15分鐘)下降至44.8℃(1:25分鐘);然后再由44.8℃(1:25分鐘)開始上升至磨煤機(jī)跳閘溫度,而溫度持續(xù)上升至Z高75.51℃后下降。
  分析這種現(xiàn)象時(shí)發(fā)現(xiàn),如果是軸承混合油膜潤(rùn)滑情況發(fā)生,軸承的損壞應(yīng)該是持續(xù)的,不可能中間有15分鐘時(shí)間的軸承溫度上升和下降的空間,而且混合油膜潤(rùn)滑軸承損壞的故障特征與#3爐B磨煤機(jī)ODE側(cè)軸承損壞的故障特征不符合。
  只有在磨煤機(jī)主軸承的冷卻水中斷、潤(rùn)滑油中斷和載荷變化的情況下才有上述溫度曲線的發(fā)生。
 ?。?)ODE端主軸承過載:
  (A)進(jìn)入大罐觀察煤層厚度發(fā)現(xiàn),大罐處于水平狀態(tài),從煤和鋼球混合物的高度與耳軸管和料位的距離發(fā)現(xiàn),ODE端煤粉較DE端厚100mm左右(ODE端高低料位塊被煤粉完全掩埋);
  (B)從軸承溫度開始變化,電機(jī)電流同時(shí)從91.89A上升至102.37A時(shí)跳閘;
 ?。–)在搶修結(jié)束磨煤機(jī)盤車時(shí),盤車負(fù)荷大、過載,熱偶頻繁動(dòng)作,既是在罐內(nèi)煤粉比較松散的時(shí)候,盤查只能運(yùn)行8分鐘就因過載熱偶動(dòng)作而跳閘;
 ?。╠)在磨煤機(jī)主軸承損壞期間,通過查對(duì)分析運(yùn)行操作記錄,發(fā)現(xiàn)在1:09分鐘只有密封風(fēng)系統(tǒng)ODE端吹掃門開啟,而這時(shí)磨煤機(jī)ODE端的主軸承溫度即開始上升,同時(shí)磨煤機(jī)的電流也開始上升。從時(shí)間上看,說明磨煤機(jī)的吹掃門開啟、磨電流上升、主軸承溫度上升是同時(shí)的。由于當(dāng)時(shí)磨煤機(jī)的料位比較高,在開啟吹掃門的同時(shí)、密封室壓力出現(xiàn)波動(dòng)下降現(xiàn)象,在磨煤機(jī)的動(dòng)靜ODE端耳軸管密封間隙處,進(jìn)入煤粉顆粒物,在磨煤機(jī)的旋轉(zhuǎn)過程中造成摩擦阻力,既過載現(xiàn)象發(fā)生,使軸瓦運(yùn)動(dòng)軌跡和軸承承載力改變,巴氏合金層伴隨溫度的增加而發(fā)生蠕變,軸承損傷情況發(fā)生。
  七、技術(shù)分析認(rèn)定
  #3爐B磨煤機(jī)ODE端軸承損壞后,檢修部、發(fā)電部、安生部自行組織分析討論,B磨煤機(jī)搶修結(jié)束投運(yùn)后公司成立技術(shù)分析組,在2005年8月18日晚上、8月19日下午,組織檢修、運(yùn)行、安生部領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真討論、分析后達(dá)成一致意見,認(rèn)定#3爐B磨煤機(jī)主軸承損壞的原因?yàn)椋?br />   磨煤機(jī)在較高料位下開啟ODE端密封風(fēng)吹掃擋板,致使煤粉顆粒物進(jìn)入耳軸密封間隙,導(dǎo)致軸瓦運(yùn)動(dòng)軌跡和軸承承載力改變,巴氏合金層伴隨溫度的增加而發(fā)生蠕變,軸承損傷情況發(fā)生。
  八、防范措施
  1、在磨煤機(jī)的料位較高時(shí),禁止對(duì)耳軸密封室進(jìn)行吹掃工作。
  2、密封室吹掃時(shí)應(yīng)當(dāng)在磨煤機(jī)的各參數(shù)正常,料位正?;蜉^低的情況下進(jìn)行,而且必須在吹掃之前將磨煤機(jī)密封風(fēng)母管壓力提高,調(diào)整差壓并保持在1.8Kpa以上時(shí)方可進(jìn)行吹掃工作。在吹掃過程中,運(yùn)行人員嚴(yán)密監(jiān)視耳軸溫度、料位、電流,若發(fā)現(xiàn)電流和耳軸溫度同時(shí)上升較快且料位在較高狀態(tài),應(yīng)緊急停磨。
  3、在發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)主軸承溫度報(bào)警值時(shí),及時(shí)檢查潤(rùn)滑油系統(tǒng)、磨煤機(jī)冷卻水系統(tǒng)是否正常,用測(cè)溫儀器測(cè)量進(jìn)出水管的溫差判斷,也可以先打開冷卻水臨時(shí)排放門觀察和判斷。
  4、在增減負(fù)荷時(shí),運(yùn)行操作一定要避免磨煤機(jī)負(fù)荷大的波動(dòng),防止磨煤機(jī)出現(xiàn)瞬間過載現(xiàn)象,當(dāng)發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)電流出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象,且電流上升較塊,并伴隨耳軸溫度上升,當(dāng)電流值持續(xù)上升達(dá)到95A時(shí),應(yīng)緊急停磨。
  5、嚴(yán)格調(diào)整和控制風(fēng)溫,保持磨煤機(jī)的出口溫度控制在75度以下,避免由于磨煤機(jī)耳軸溫度瞬間變化,影響主軸承潤(rùn)滑效果,造成軸瓦損壞。
  6、大修時(shí)軸承的刮削嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,各間隙符合要求,同時(shí)將檢修后的測(cè)量和試驗(yàn)數(shù)據(jù)交付運(yùn)行。
  7、在正常運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)軸承溫度的溫升大于0.7℃/分鐘時(shí),必須嚴(yán)密監(jiān)視,同時(shí)做好設(shè)備的停運(yùn)工作,避免軸承損壞事故的發(fā)生。
  8、制訂機(jī)組調(diào)峰時(shí)磨煤機(jī)的運(yùn)行管理辦法和反事故措施。

來源:《靖電技術(shù)》2005年第二期