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擋輪液壓缸內(nèi)泄漏及軸承潤滑不良的改進措施

2014-06-30

王克東 葛全偉 張繼堂
(中聯(lián)魯宏水泥有限責(zé)任公司,山東滕州 277531)
  我公司有兩條Ø4m×60m回轉(zhuǎn)窯,三檔支撐,在二檔和三檔各有一個液壓推力擋輪(以下簡稱擋輪)使窯筒體按預(yù)想的速度(一般以0.1-0.3mm/min為宜)強制上竄和有控制的下滑,從而有效地保證輪帶與托輪的均勻磨損。擋輪上下游動的行程是通過調(diào)整限位開關(guān)位置來保證的。但其油站壓力經(jīng)常出現(xiàn)不正常的下降造成多次臨時停車,影響了正常生產(chǎn)。另外,擋輪的軸承也因潤滑不良而降低使用壽命。因此,我們于2002年對此作了改進。
  1 原擋輪存在的問題及分析
  1.1 油缸內(nèi)密封件容易損壞
  油站壓力經(jīng)常不正常下降的原因是活塞桿上密封件損壞使油缸密封失效,內(nèi)泄大,出現(xiàn)爬行現(xiàn)象。油缸主要由缸體、活塞、密封件組成,其活塞結(jié)構(gòu)見圖1。
  原活塞密封件由O形密封圈(丁氰膠)和聚四氟乙烯擋環(huán)構(gòu)成,因為O型密封圈有一定的彈性,所以要求油缸的缸體內(nèi)孔與活塞的配合間隙很?。ㄍǔ?.03mm左右)。當(dāng)活塞桿上存在偏心負載并有彎矩作用時,活塞中心線與缸體內(nèi)孔有相對偏轉(zhuǎn),一側(cè)間隙變小,則另外一側(cè)間隙變大。間隙變小的一側(cè),活塞與缸體之間磨損嚴(yán)重;間隙變大的一側(cè)密封圈擠入縫隙中,使密封圈出現(xiàn)切邊損壞,縮短了密封件壽命。由于密封件失效,引起液壓系統(tǒng)的內(nèi)部泄漏量加大,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)性能降低,甚至無法正常運行。
  1.2 擋輪軸承潤滑不良
  擋輪軸承安裝位置距窯筒體較近,工作環(huán)境溫度高,油泵將潤滑油打入軸承以后,由于溫度原因油全部流入底座,積在油槽中,而原擋輪底座形成的油池高度不足以將軸承大部分浸入,只有浸入油中的一小部分軸承得到潤滑,所以造成軸承潤滑不良,使用壽命縮短。
  2 改進措施
  1)將活塞上套O形密封圈的凹槽加深,并將O形密封圈換為骨架油封。骨架油封的優(yōu)點:密封性能好,使用壽命長;對機械的振動和偏心都有一定的適應(yīng)性;拆卸容易,檢修方便;價格便宜,成本低。另外,油封的耐油性、耐熱性、耐磨性良好,同時它能保持活塞與缸體內(nèi)孔金屬表面的分離,可承受活塞桿上的偏心負載所引起的彎矩,減少磨損,提高擋輪油缸的使用壽命,增加油缸的密封效果。
  2)以焊接的方法將液壓缸底座筒壁加高100mm,形成一個具有足夠高度的油箱,油泵將油打入液壓缸底座后,形成一個足以將大部分軸承浸入的油池,這樣軸承就可以通過浸油潤滑的方式進行潤滑,保證了軸承的使用壽命,維持正常生產(chǎn)。
  3 運行效果
  自2002年改造以來,在原生產(chǎn)條件下,基本消除了油缸的內(nèi)泄現(xiàn)象,提高了密封性能,運行穩(wěn)定,大大減少了油缸內(nèi)各零部件的機械磨損。

來源:《水泥》2006年第10期