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數控車床主軸箱異常噪聲原因及解決

2014-12-08

俞成虎 郭學良 李衛(wèi)星 潘殿遠
(濟南一機床集團有限公司)
  摘 要:根據數控車床主軸箱結構特點及實際拆檢情況的分析,找出了主軸箱產生異常噪聲的主要原因,并對主軸軸承預緊量與軸承壽命、主軸剛性之間關系等進行了分析,采取了相應的控制措施,使主軸箱異常噪聲得以有效解決,實踐證明,這些措施具有一定的通用性。
  關鍵詞:主軸箱;軸承預緊量;異常噪聲;間隙;過盈
  我公司生產的MJ-50數控車床整機噪聲要求不大于83dB(A),主軸箱部件噪聲要求不大于78dB(A),而且不允許有異常噪聲。但實際MJ-50CNC主軸箱部件異常噪聲的發(fā)生率相當高,由此返修率達80%左右,嚴重影響了產品質量和生產周期。
  1 異常噪聲的特征
  圖1為主軸箱結構示意圖,主軸固定端前支承為一個雙列圓柱滾子軸承(NN3024),二個角接觸球軸承,前者承受徑向載荷,后者承受軸向載荷。浮動端后支承為一個雙列圓柱滾子軸承(NN3020)。主軸Z高轉速3500r/min。此結構配置的特點是徑向負載能力大,有較高的剛度和精度,但對噪聲的控制不利。在實際運轉中經常產生“哧啦...哧啦...”的異常噪聲,有時連續(xù)響,有時間斷響,有時高速時響,有時中、低速時響??傊@種異常噪聲時有時無,毫無規(guī)律。
  2 產生異常噪聲的原因
  可能引起異常噪聲的因素如圖2所示。我們在拆檢有異常噪聲的MJ-50CNC主軸箱時,發(fā)現絕大多數軸承滾道已研出相當明顯的痕跡,嚴重的已出現剝落和點蝕現象。滾動軸承NBμ15潤滑脂已嚴重污染,這與軸承配合情況和清潔度均有很大關系。對拆檢零件精度檢測結果如下:
  (1)前、后軸承套與箱體孔配合過盈0.008~0.025mm。
 ?。?)前、后軸承套與軸承外環(huán)配合過盈0.005~0.02mm。
 ?。?)軸承預緊量過大,用手軸向提壓軸承外環(huán)相當費勁,通過重新預緊測算,徑向預緊量在0.01mm左右(不包括軸承套與箱體孔、軸承外環(huán)的過盈配合量)。
 ?。?)前后軸承套圓度0.002~0.006mm,個別達0.01mm。
 ?。?)前后軸承端蓋軸向預緊量0.04~0.09mm。
 ?。?)有的主軸箱高速運轉時有振感,但主軸組件動平衡精度均達G2.5級,符合要求。
 ?。?)主軸后端皮帶輪槽徑向圓跳動0.02~0.07mm。
  (8)主軸箱前后箱體孔圓度、同軸度在0.005mm之內。
 ?。?)主軸與軸承錐孔接觸面積60%~80%。
 ?。?0)主軸各項精度基本合格。
  綜合以上因素,引起異常噪聲的主要原因為:
 ?。?)主軸箱體孔與軸承套、軸承套與軸承外環(huán)配合過盈量過大,引起軸承變形;
 ?。?)軸承預緊量過大,引起軸承變形;
 ?。?)各件清潔度低,特別是軸承,污物損傷滾道或使?jié)櫥В?br />   (4)軸承端蓋軸向預緊量過大,引起軸承外環(huán)不均勻變形。
  3 解決措施
  3.1調整軸承預緊量
  從NSK NN3020雙列圓柱滾子軸承為例,分析軸承徑向間隙與軸承壽命、剛性之間的關系。從圖3可以看出,軸承徑向間隙在-0.003~0.004mm較為合理,過盈0.002mm時疲勞壽命Z高,過盈量再增加,則壽命急劇下降。
  從圖4可知,軸承徑向過盈大于0.002mm時,軸承徑向位移小,主軸剛性較好;當軸承存在間隙時,剛性明顯變差。
  綜合軸承間隙與疲勞使用壽命和剛性之間的關系,以及查閱的有關此類軸承預緊量的經驗數據和理論分析資料,Z后將軸承徑向預緊量目標值確定為過盈0.001~0.005mm。為此,我們控制以下幾項精度:
 ?。?)主軸箱體孔與軸承套配合過盈0~0.004mm。
 ?。?)軸承與軸承套配合過盈0~0.004mm。
  (3)軸承預緊時(主軸和軸承未裝入軸承套之前),內外環(huán)的間隙控制到0,且憑手感軸向提、壓外環(huán)稍用力即能使外環(huán)移動。
  3.2軸承端蓋軸向預緊量調整
  從圖5和圖6可以看出,預緊量δ<0.04mm時,軸承外環(huán)內徑變形量在0.0015mm左右;預緊量到0.08mm時,變形量急劇增大。但預緊量過小會影響主軸精度,我們選定δ=0.02~0.05mm。
  3.3清潔度、恒溫要求
  主軸箱部件裝配要求在恒溫、凈化室內進行,這樣既保證了環(huán)境的清潔度,又避免了環(huán)境溫度變化對零件配合公差的影響。裝配時,各零部件必須嚴格清洗,特別是軸承必須用航空汽油反復清洗。
  3.4其它精度控制
 ?。?)主軸后端皮帶輪槽徑向圓跳動不大于0.03mm。
 ?。?)主軸箱體孔、軸承套內、外圓圓度不大于0.003mm,圓柱度不大于0.003mm。
  (3)軸承內環(huán)與主軸接觸面積不少于80%。
  4 驗證結果
  嚴格按照上述要求組織生產了8臺MJ-50CNC主軸箱部件,經過部件試運轉,整機調試均未產生異常噪聲。
  MJ-50數控車床批量生產至今已4年多,主軸箱合格率達100%,一次性裝配合格率均在95%以上。從此以后,在MJ-520CNC、MJ-630CNC等數控車床上也采取上述措施,均獲得了滿意的結果。如今我公司MJ系列數控車床已遠銷美國、德國、意大利等國,受到國內外用戶的好評。

來源:《制造技術與機床》1998年01期