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固體潤(rùn)滑技術(shù)在電廠螺旋輸粉機(jī)中間軸承上的應(yīng)用

2014-12-03

  螺旋輸粉機(jī)在電廠主要用于爐間煤粉的輸送,由機(jī)殼、螺旋體、端尾部軸承、中間軸承、進(jìn)出料口裝置、減速器、電動(dòng)機(jī)等組成。該機(jī)在運(yùn)行時(shí),由于中間軸承埋在煤粉中,會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)滾動(dòng)軸承損壞或卡死,造成設(shè)備停運(yùn)。因此,需對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造。
  一、原因分析
  1、軸承密封結(jié)構(gòu)不合理。中間軸承的密封裝置一般為氈圈密封或骨架油封加氈圈密封。由于長(zhǎng)期埋在煤粉中工作,煤粉很細(xì)且自流性強(qiáng),螺旋輸粉機(jī)的螺旋又推動(dòng)煤粉作軸向運(yùn)動(dòng),因此,當(dāng)密封間隙增大后,煤粉被擠進(jìn)軸承室而破壞潤(rùn)滑脂的潤(rùn)滑性能,使?jié)櫥Y(jié)成硬塊,卡死或燒壞軸承。解體中間軸承,會(huì)發(fā)現(xiàn)軸承室內(nèi)積粉較多且結(jié)塊。
  2、加油脂問題。黃油杯到軸承室的輸脂管路較長(zhǎng),也是埋在40℃的煤粉中工作,因此,輸脂管路中的潤(rùn)滑脂易干涸結(jié)成油塊并堵塞在管內(nèi),造成加脂困難,影響軸承潤(rùn)滑。 
  二、改造方案分析
  為了解決這一問題,采用固體潤(rùn)滑技術(shù)。將滾動(dòng)軸承改為滑動(dòng)軸承,并用煤粉作為固體潤(rùn)滑劑來(lái)潤(rùn)滑,從而將不利因素變?yōu)橛欣麠l件,運(yùn)行維護(hù)工作量也減少。
  1、選擇煤粉作潤(rùn)滑劑。軸承的潤(rùn)滑劑有潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂和固體潤(rùn)滑劑三種。固體潤(rùn)滑劑潤(rùn)滑的作用機(jī)理是將粉末加入到摩擦部位上時(shí),由于剪切強(qiáng)度小,在摩擦過程中會(huì)吸附到基材表面形成潤(rùn)滑膜,并且會(huì)轉(zhuǎn)移到摩擦副材料表面形成轉(zhuǎn)移膜,使原來(lái)摩擦副之間的干摩擦變成潤(rùn)滑膜與轉(zhuǎn)移膜之間的摩擦。由于摩擦發(fā)生在低剪切強(qiáng)度下的極薄固體膜內(nèi)部,所以使摩擦和磨損大為降低。煤粉抗剪強(qiáng)度較低,具有一定的潤(rùn)滑性能,在一定條件下,也可作為固體潤(rùn)滑劑使用。螺旋輸粉機(jī)中間軸承的轉(zhuǎn)速低,運(yùn)轉(zhuǎn)精度要求不高,載荷也不大,可以考慮采用煤粉作固體潤(rùn)滑劑;由于中間軸承埋在煤粉中工作,煤粉細(xì)且自流性較好,螺旋輸粉機(jī)的螺旋又推動(dòng)煤粉作軸向運(yùn)動(dòng),因此,煤粉可自動(dòng)補(bǔ)充,不需附加其它裝置來(lái)補(bǔ)充軸承內(nèi)的潤(rùn)滑劑,使用方便。 
  2、改用滑動(dòng)軸承。由于固體粉末沒有壓流性,卻有壓實(shí)性,當(dāng)粉末進(jìn)入滾動(dòng)摩擦面后被壓實(shí)結(jié)成片狀,并不斷積聚增厚,堵塞了軸承間隙,以致軸承轉(zhuǎn)不動(dòng)或損壞。但滑動(dòng)軸承只要能解決粉末的導(dǎo)入,就能使用固體潤(rùn)滑劑來(lái)潤(rùn)滑,適當(dāng)增大滑動(dòng)軸承的間隙。由于螺旋輸粉機(jī)的轉(zhuǎn)速低,旋轉(zhuǎn)精度要求不高,軸承間隙調(diào)大些并不影響其性能,故改用固體潤(rùn)滑劑粉未潤(rùn)滑后,應(yīng)將滾動(dòng)軸承改為滑動(dòng)軸承?;瑒?dòng)軸承摩擦副材料可選用錫青銅Sn6-6-3與優(yōu)質(zhì)碳素鋼45作為摩擦副材料。
  三、應(yīng)用實(shí)例
  以LS-400型螺旋輸粉機(jī)為例。其轉(zhuǎn)速為90r/min,煤粉的細(xì)度R90為18%~22%。中間軸承改造前采用滾動(dòng)軸承1216,軸承寬度為26mm,改造后滑動(dòng)軸承寬度取為50mm。為節(jié)省工程造價(jià),滑動(dòng)軸承在外層用普通碳素鋼A3,內(nèi)層用Sn6-6-3錫青銅,兩者在裝配上應(yīng)有一定的過盈,并用緊定螺釘鎖定?;瑒?dòng)軸承內(nèi)孔的表面粗糙度采用1.6μm。利用原有短軸(材料45鋼),將與軸承配合處的表面粗糙度改為1.6μm。拆除原有的加油脂裝置,去掉骨架油封和羊毛氈密封。將軸承端蓋的內(nèi)孔直徑擴(kuò)大1 mm,以方便煤粉進(jìn)入滑動(dòng)軸承。
  LS-400螺旋輸粉機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行后,大修時(shí)解體檢查表明,固體潤(rùn)滑劑煤粉能導(dǎo)入軸承,而且潤(rùn)滑情況良好。該機(jī)帶負(fù)荷運(yùn)行40min后,在測(cè)試軸承溫度時(shí),發(fā)現(xiàn)其溫度基本與煤粉溫度相同,軸承的散熱情況良好。因此,采用固體潤(rùn)滑技術(shù)從根本上解決了因滾動(dòng)軸承損壞或卡死而造成設(shè)備停運(yùn)的問題。