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膨脹機軸承燒壞事故分析及處理

2014-12-16

吳波
(河南濟源豫光金鉛集團制氧廠,河南省濟源市濟水大街中段525號 454650)
  摘 要:介紹了5種膨脹機軸承燒壞事故,分析了原因,闡述了解決方法。
  關鍵詞:膨脹機;軸承;事故
  增壓透平膨脹機是整個空分設備的關鍵機組之一,其轉速高,需精心操作與維護。筆者在8年的制氧工作中參與了多次膨脹機軸承燒壞事故的處理,現(xiàn)對其做一總結,供同行參考。
  筆者單位KDON-6500/13000型空分設備配套膨脹機為PLPK-67/8.4×0.5型,KDON-4000/1800/100型空分設備配套PLPK-68/7.49X0.39型膨脹機,設計轉速都是34000r/min,供油壓力為0.20-0.30MPa;KDON-6000/2000/180型空分設備配套PLPK-86.7/7.5-0.4型膨脹機,轉速32800r/min,供油壓力為0.40~0.50MPa。
  1 DCS系統(tǒng)電源
  1999年6月6日,KDON-6500/13000空分設備配套的DCS系統(tǒng)的UPS電源因為存在問題,被拆掉,DCS系統(tǒng)直接由市電供電。當高、低壓電一停,DCS系統(tǒng)就斷電,所有的氣開閥全關,氣閉閥全開,所有機器停轉,微機因斷電無法監(jiān)控。在來電后,空分設備開車時重新啟用1#膨脹機,發(fā)現(xiàn)聲音較為異常。只得停下1#膨脹機,啟用2#膨脹機。在第二天拆檢1#膨脹機時,發(fā)現(xiàn)其軸承燒壞、緊急切斷閥V443關不嚴。
  在停電時,V443的電磁閥、定位器都失電,由于該閥關不嚴,使得膨脹機增壓端出口至膨脹端進口之間的幾十米管道內(nèi)的余氣繼續(xù)沖擊轉子,使其運轉,而油壓容器僅供油1min,滿足不了惰轉用油,致使軸承燒壞。
  2000年,1#膨脹機又發(fā)生了同樣由于停電使軸承燒壞的事故,在調試、研磨V443無效的情況下,更換為能夠關嚴的緊急切斷閥,確保膨脹機停電時的安全。
  2 DCS系統(tǒng)軟件
  2002年5月,KDON-4000/1800/100型空分設備試車時,1#、2#膨脹機共用1只回流閥V457,當時微機上所有閥門的操作在點擊操作面板后,輸入開度點“確定”,閥門執(zhí)行輸入命令,微機流程圖上顯示相應的開度;然而取消操作或取消輸入開度后,不論當時開度是多少都會自動變成0;在流程圖上顯示現(xiàn)場閥門也全關。
  由于存在這個問題,在裸冷試車中,操作工點擊V457的操作面板,不想再操作后點了取消,這樣V457開度由當時的62%直接變成0,造成兩臺膨脹機轉速由32000r/min急劇上升。操作工未及時發(fā)現(xiàn)這一錯誤,使轉速超過36000r/min(轉速大于36000r/min時聯(lián)鎖電磁閥SV457失電,V457將全開),聯(lián)鎖全開V457。而聯(lián)鎖也存在問題:電磁閥SV457失電,V457全開,轉速下降;繼而聯(lián)鎖不存在,SV457又得電,V457開度又成0,轉速又上升,再聯(lián)鎖,轉速下降......。如此反復了幾次,膨脹機發(fā)出較大的異常響聲。這時手動停運膨脹機。拆檢兩臺膨脹機,發(fā)現(xiàn)其軸承、密封已全部損壞。
  這次膨脹機損壞,可歸納為3方面因素:①操作工不細心,在操作面板上點“取消”后,未能及時發(fā)現(xiàn)V457開度由62%變成0;②操作面板上不進行操作點取消后,應維持原有開度,不應變成0;③聯(lián)鎖不完善,應設置手動復位操作功能,即使轉速下降,不應直接得電,讓操作人員將V457開度設為100%后,再復位SV457得電,V457可根據(jù)情況緩慢關小。后兩種情形已由DCS供貨方技術人員進行了改善,滿足了操作、聯(lián)鎖需求。
  3 電磁閥和油壓容器
  2004年4月20日,KDON-4000/1800/100型空分設備高低壓停電,油泵停轉,油壓聯(lián)鎖SV443失電,但V443沒有全關,仍為原來的全開狀態(tài),膨脹機仍在運轉。手動輸入0才將其停下,但已運轉了1min。
  拆檢膨脹端軸承,發(fā)現(xiàn)其已與軸抱死在一塊。檢查發(fā)現(xiàn)SV443不能進行失電動作,電磁閥卡住,閥門膜頭內(nèi)的儀表氣釋放不出來,更換了1只新的電磁閥才使聯(lián)鎖動作正常。
  另外,油泵運行時,油壓容器內(nèi)的油充滿了整個容器,油壓容器內(nèi)沒有空氣。當油泵停運后,里面的油放不出來。油壓下降太快,20余秒內(nèi)就降到位,油壓容器沒起到供油1min的作用。于是從排污閥向油壓容器內(nèi)充儀表氣。經(jīng)試驗,油壓容器在油泵停運后能起到供油1min的作用。
  4 DCS系統(tǒng)模塊質量
  2004年3月18日及5月3日,KDON-4000/1800/100型空分設備配套膨脹機兩次出現(xiàn)因DCS系統(tǒng)FM171DO模塊損壞造成DO無輸出的故障。分子篩純化系統(tǒng)上所有切換閥全開,空壓機氣體從純化再生氣消聲器放空,下塔氣體也倒流進分子篩吸附器,膨脹機增壓端突然失去負載而飛車超速,轉速由32500r/min上升至40000r/min而聯(lián)鎖停車。再試車有異常響聲。拆檢時發(fā)現(xiàn)軸承損壞。經(jīng)鑒定是模塊中100uf/50V電容損壞造成DO輸出中斷。
  為避免再次發(fā)生此類事故,將FM171DO模塊又并聯(lián)了一備用模塊,該模塊也同樣控制分子篩吸附器上的電磁閥,即有兩只模塊并聯(lián)控制分子篩吸附器,隨便拔下1只模塊,不影響DO的輸出。
  另外在大修停車期間升級所有模塊,更換了更高性能的電容,提高模塊的性能質量。同時也增加了膨脹機流量聯(lián)鎖回流閥,當增壓機進口流量小于3000m/h時,聯(lián)鎖回流閥全開;由于生產(chǎn)中轉速達到32500r/min就完全滿足使用要求,于是將轉速的聯(lián)鎖停車值由38000r/min降為34000r/min,聯(lián)鎖回流閥全開的轉速值由36000r/min降為33500r/min。還在分子篩過濾器前加裝1只止回閥,這樣即使分子篩吸附器1只電磁閥損壞或模塊再有問題,空壓機氣體從純化再生氣消聲器放空時,止回閥將起作用,不使下塔低溫氣體倒流進來,膨脹機增壓端不致突然失去負載而飛車超速。
  5 試車中操作人員間的協(xié)調
  2005年2月5日,新建的KDON-6000/2000/180型空分設備進行冷箱內(nèi)管道和設備吹除階段,1#膨脹機增壓端進口管斷開,并拆掉了過濾器,準備吹除,而增壓端出口仍連著機器??刂剖胰藛T未落實好是否封住了出口,就開始開增壓端進口閥V102A。由于未開油泵和密封氣,回流閥FCV401A處于聯(lián)鎖全開狀態(tài),從而使得開V102A后空氣在吹進口管的同時也經(jīng)FCV401A、增壓機后冷卻器倒流進增壓端出口而吹動轉子。這時的增壓端成了機器的動力端而運行起來,因為轉速表還未與DCS系統(tǒng)接上,控制室無法看到轉速?,F(xiàn)場人員通知控制室后,才關閉進口閥。
  拆檢時看到增壓葉輪出口通道有1圈缺口磨損嚴重,兩只軸承、前后密封套損壞,膨脹端葉輪完好。由于沒有備用轉子,只得將受損的轉子簡單研磨修復,主軸、葉輪重新校驗動平衡。后更換損壞件重新裝配。

來源:《深冷技術》2006年2月