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12MW汽輪機(jī)組軸承故障對策

2014-12-31

單才根 王濤
(民豐特種紙股份有限公司熱電分廠)
  摘 要:針對汽輪機(jī)組軸承故障分析了原因,制定并實(shí)施改造方案,取得了良好的效果。
  關(guān)鍵詞:軸承;承受力;溫度高;降負(fù)荷;效率低
  一、汽輪機(jī)組推力瓦故障
  8#汽輪發(fā)電機(jī)組是南京汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的12MW抽凝式機(jī)組,2002年安裝運(yùn)行至今已有4年,在運(yùn)行中8#機(jī)推力系統(tǒng)問題長期以來導(dǎo)致該機(jī)組不能滿負(fù)荷發(fā)電,影響著公司的經(jīng)濟(jì)效益。
  1.存在的問題
  該機(jī)組安裝運(yùn)行至今,推力瓦烏金熔化故障以前已發(fā)生兩起,此次故障依然如前,在運(yùn)行過程中軸向推力增加,使推力軸承過負(fù)荷,推力瓦溫度過高,瓦片烏金熔化在推力瓦塊承受面上產(chǎn)生了一個(gè)直徑φ12mm的凹坑。
  由于負(fù)荷高直接導(dǎo)致軸瓦溫度升高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞到汽缸內(nèi)的通流部分,因此該機(jī)一直不能滿負(fù)荷運(yùn)行。按設(shè)計(jì)要求,金屬瓦溫度應(yīng)不超過100℃,若按100℃運(yùn)行,不帶抽汽只能帶9.8MW負(fù)荷,帶抽汽只能帶8MW,致使生產(chǎn)成本增加。
  2.解決方法
  (1)為了減少推力瓦塊承受力,從原設(shè)計(jì)管道即高壓軸封至一級抽汽管道,加裝了一路由高壓軸封至低壓加熱器管道,從而減小了軸向推力。隨著負(fù)荷增加,軸向推力減小程度逐漸增大,從而更有效地解決了問題(如圖1,2所示)。
  (2)更換主推力瓦塊。在修正和調(diào)整中按Z高的工藝和裝配要求進(jìn)行。每塊推力瓦塊的厚度誤差保證不超過5μm,每塊修刮后接觸面大于90%以上。
 ?。?)對每塊推力瓦塊進(jìn)油口角度適度調(diào)整,并加大進(jìn)油量。
 ?。?)在裝配和調(diào)整中盡量保證轉(zhuǎn)子處于Z佳設(shè)計(jì)位置。使主推力瓦有Z佳間隙,再使軸瓦有Z佳緊力,從而保證了裝配的可靠性。
 ?。?)通過計(jì)算對主推力瓦塊上下進(jìn)油針閥進(jìn)行了調(diào)整,上進(jìn)油針閥調(diào)整開大1.5圈,下進(jìn)油針閥調(diào)整開大2圈,潤滑油進(jìn)油量增大,優(yōu)化了金屬冷卻效果。
  通過大修及改造后汽輪機(jī)于并網(wǎng)發(fā)電至今,負(fù)荷在11MW以上推力軸承各測點(diǎn)溫度在60℃以下,運(yùn)行情況良好,1年可多發(fā)電1894.8萬kW•h。
  二、汽輪機(jī)組4#軸承故障
  1.故障現(xiàn)象
  我公司熱電分廠一臺(tái)12MW抽汽凝汽式汽輪機(jī)組,2003年10月安裝,2005年7月21日并網(wǎng)試運(yùn)行,2006年2月發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)4#軸承回油溫度逐步上升,從投運(yùn)時(shí)的56℃上下,逐步升至67℃,負(fù)荷也從12MW左右降至10MW以下運(yùn)行。但回油溫度仍保持67℃上下,超過臨界溫度2℃,嚴(yán)重危脅了機(jī)組的安全運(yùn)行及機(jī)組帶負(fù)荷能力,經(jīng)濟(jì)效益下降。機(jī)組于2006年6月30日停機(jī)檢查消缺。
  2.拆檢情況
 ?。?)發(fā)現(xiàn)接觸角α區(qū)域的接觸點(diǎn)成片狀,錫銻軸承合金表面層已有過熱溶化跡象,溶化物隨轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)堆積在x1和x2間隙內(nèi),實(shí)測軸承底部與軸頸接觸角α為85°(標(biāo)準(zhǔn)為60°,見圖3)。
 ?。?)x1和x2間隙過小。經(jīng)測x1=0.18mm(進(jìn)油口),x2=0.20mm,標(biāo)準(zhǔn)值x1+x2=0.51~0.57mm;測得頂部間隙:y=0.15mm,標(biāo)準(zhǔn)值y=0.21~0.27mm。
 ?。?)在檢查和清理中發(fā)現(xiàn)軸承進(jìn)油通道內(nèi)壁粘結(jié)大量污染物,經(jīng)分析為石英沙和鐵銹層。
 ?。?)在軸承進(jìn)油口管道上,安裝一塊節(jié)流板,其節(jié)流孔徑為14mm;經(jīng)計(jì)算按機(jī)組Z大負(fù)荷的供油量,這一節(jié)流孔徑應(yīng)為18mm以上。
 ?。?)軸承進(jìn)油通道設(shè)計(jì)不合理,彎道太多,Z后進(jìn)油出口直接噴射頂部上平面,造成反壓,產(chǎn)生阻力。
 ?。?)潤滑油目測色黃而混濁,經(jīng)化驗(yàn)酸值大于標(biāo)準(zhǔn)值三倍。
  3.原因分析
  機(jī)組運(yùn)行轉(zhuǎn)速高,負(fù)載重,軸承進(jìn)油通道內(nèi)壁粘結(jié)大量污物,它們在機(jī)組運(yùn)行時(shí)由于受震動(dòng)和潤滑油的沖擊逐步脫落,混入到潤滑油中,引起軸承合金表面拉毛及損傷,使軸瓦與軸頸的接觸面過大,致使金屬溫度逐步上升、油膜變薄,并進(jìn)一步導(dǎo)致金屬表面溫度再度升高、軸承合金表面底部溶化并隨轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)帶入x1和x2間隙中,使間隙逐步變小而減少了進(jìn)油量。由于金屬得不到足夠潤滑油的冷卻,Z終導(dǎo)致機(jī)組停機(jī)。
 ?。?)利用假軸修刮軸承,使底部形成斑點(diǎn)狀;調(diào)整墊片,使軸瓦與軸頸接觸角達(dá)到60°、x1+x2=0.52mm、y=0.23mm。
 ?。?)軸承進(jìn)油通道上部平面直角處用人工修磨R15mm圓角,使?jié)櫥椭苯訃娚涞捷S頸和軸承上。
  (3)清除、清洗軸承進(jìn)油通道內(nèi)壁污染物。
 ?。?)拆除原節(jié)流孔板;安裝了一只φ25mm調(diào)節(jié)閥。調(diào)整后壓差為0.05Mpa。
  (5)對油箱、濾網(wǎng)、管道系統(tǒng)進(jìn)行了沖洗,對機(jī)組潤滑油用YSF-50型自動(dòng)反沖油水分離凈化裝置進(jìn)行48h連續(xù)不斷凈化處理,凈化后酸值下降接近標(biāo)準(zhǔn)值。
 ?。?)更換二只冷油器YL-42-1,冷卻水量原來為56t/h,加大到130t/h,冷卻面積原來為20m2,加大到42m2。

來源:《中國設(shè)備工程》2007年07期