丁佩 張俊華
(新疆八鋼股份維護中心)
摘 要:LCW立式長軸泵,由于設(shè)計原因,長軸泵所用的滾動軸承用機油潤滑,動密封泄漏十分嚴重,威脅設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,在日常維護中,對軸承箱密封進行多次的處理、更換,但泄漏問題沒有徹底解決,后經(jīng)過多次跟蹤、試驗證明改機油潤滑為潤滑脂潤滑,效果良好。
關(guān)鍵詞:離心泵;潤滑;密封;振動
長軸泵滾動軸承的潤滑主要是減小磨擦功耗,降低磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防銹以及吸振等作用。搞好設(shè)備潤滑是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。減少設(shè)備磨損,防止設(shè)備事故,降低動力消耗,延長修理周期和使用壽命的有效措施。
轉(zhuǎn)爐煉鋼廠旋流井所使用的水泵為LCW型立式長軸泵,各種技術(shù)參數(shù)如下:型號為LCW,流量200m3/h,揚程20m,軸功率18.5kw,轉(zhuǎn)速1450r/min。
這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬)或40#(夏)機械潤滑油潤滑。由于設(shè)計原因動密封泄漏非常嚴重,不但造成機油大量浪費,軸承使用壽命縮短,而且污染環(huán)境,不利于設(shè)備的安全運行及文明生產(chǎn)。
設(shè)備結(jié)構(gòu)及軸承潤滑示意圖,如圖1。
1 骨架油封的缺陷
在實際工作中,因為骨架油封壽命較短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時,需要將設(shè)備全部解體,一方面增加工人勞動強度,另一方面在設(shè)備解體檢修過程中,有時會造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設(shè)備經(jīng)濟管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命??傊瑢嵺`證明:骨架油封沒有徹底解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問題。
2 潤滑脂代替潤滑油
目前,又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經(jīng)濟上不可行。經(jīng)過調(diào)查研究,決定大膽試驗-用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。
2.1 改造方法
考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點看,用潤滑脂潤滑是可行的。
2.2 具體方法如下
①把油箱內(nèi)的機油放掉,對軸承箱進行清洗。
?、诎演S承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,以排除箱體內(nèi)空氣。
?、塾命S油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內(nèi)加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤車,使?jié)櫥谙潴w內(nèi)分布均勻。
啟動泵后,開出口閥門,使泵在正常情況下運行,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質(zhì)情況。用紅外線測溫儀監(jiān)測溫度,數(shù)據(jù)如表1所示:
表1 軸承溫度隨運行時間的變化
經(jīng)改造后振動位移為0.04mm左右。
潤滑脂油質(zhì)良好、無變化,水泵運轉(zhuǎn)正常,從溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)和振動監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,用潤滑脂代替潤滑油是可行的,能在同類型泵上推廣使用。
2.3 潤滑脂潤滑效果
潤滑脂不易泄漏,有利于水泵軸承的潤滑,確保水泵安全穩(wěn)定運行,大大減少加油量和加油次數(shù)。不但節(jié)油,而且降低工人的勞動強度。具體來說:
?、俟?jié)省油費用。使用潤滑油脂每臺水泵消耗為9kg/a,費用為63元/a。而機油消耗量在骨架油封完好情況下4kg/月,費用為200元/a。每臺泵可節(jié)約137元/a,大大降低了潤滑費用。
?、跍p少檢修費用。骨架油封平均壽命為4個月,為更換骨架油封,每年需解體檢修3次左右,改為鋰基脂潤滑,減少人工費。材料費、機械費,并避免了在檢修過程中造成設(shè)備零件的損壞。
③延長了設(shè)備運行周期。從振動、溫度等方面監(jiān)測,使用潤滑脂密封性能好,軸承運轉(zhuǎn)良好,延長了軸承的使用壽命。
?、芨纳屏藣徫画h(huán)境。
3 結(jié)語
總之,用潤滑脂代替機械潤滑油,對這種轉(zhuǎn)速低、流量不大的水泵是切實可行的,并且有著明顯的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益,是使設(shè)備經(jīng)濟合理運行的一項有效措施。
來源:《冶金設(shè)備管理與維修》2007年第25卷第6期