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B665牛頭刨床走刀及潤滑系統(tǒng)改進

2013-04-08

趙新
(勝利油田勝利動力機械有限公司工藝裝備部)
  摘 要:通過對七十年代生產(chǎn)的刨床改進,提高了刨床的加工效率和利用率,大大降低了勞動者的工作強度,取得了良好的實施效果。
  主題詞:B665牛頭刨床;快速移動;潤滑;效率
  1 引言
  由于B665牛頭刨床過去手動送刀方式水平移動,該方法由于效率較低、工作強度大,越來越不適應(yīng)機床發(fā)展的需要,為提高工作效率,只能對機床走刀系統(tǒng)進行加以改進才能夠既能保證生產(chǎn)的需要,又能夠提高舊機床的利用率;機床本身的準確性和使用壽命的延長主要取決于是否合理的保養(yǎng),而機床保養(yǎng)的主要內(nèi)容在于正確和及時的對各摩擦面與傳動系統(tǒng)的潤滑,由于該機床是71年生產(chǎn)的機床,潤滑系統(tǒng)較其他機床顯得落后和效率較低,人工潤滑4次/天,只有改變該機床的潤滑系統(tǒng)工作方式,才能充分提高機床的利用率。
  2 工作臺實現(xiàn)快速移動改進
  工作臺快速移動主要是由動力源、齒輪Ⅰ-Ⅳ、支架、行程開關(guān)等來完成的,工作原理見圖1,由于齒輪傳動所傳遞的動力大、傳動平穩(wěn)可靠、效率大、壽命長,又能增速或減速,所以該機構(gòu)采用齒輪傳動,齒輪Ⅰ固定在電機上,通過電機帶動(電機轉(zhuǎn)速910r/min),齒輪Ⅱ、Ⅲ固定在支架上,由齒輪Ⅰ、Ⅱ嚙合,傳動比1:3,實現(xiàn)一級變速。齒輪Ⅳ固定在工作臺絲杠一端,齒輪Ⅲ、Ⅳ嚙合,變速比1:2.5,從而獲得絲杠轉(zhuǎn)速121r/min,實現(xiàn)了工作臺的快速移動,為使傳動平穩(wěn)可靠,齒輪均采用漸開線圓柱直齒輪,具體參數(shù)如下:Z1=40,Z2=120,Z3=40,Z4=100,α=200,m=1。齒輪采用可拆卸式護罩保護,防止意外造成齒輪傷人,及保護齒輪正常運轉(zhuǎn),支架采用變距齒輪支架,通過一鋼板加工而成,提高變距調(diào)整齒輪間隙,并易于更換齒輪。
  3 潤滑系統(tǒng)改進
  改進后工作原理:在I軸處連接一偏心輪,由于電源啟動后I軸始終處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),當I軸按圖示方向旋轉(zhuǎn)時,軸的轉(zhuǎn)動帶動偏心輪,導(dǎo)致柱塞上下運動,偏心輪每轉(zhuǎn)動一轉(zhuǎn),柱塞往復(fù)運動一次,完成一次吸油和壓油動作,柱塞向上運動時,潤滑油通過油箱、濾油器、單向閥進入缸體,實現(xiàn)吸油工作;柱塞向下運動時,潤滑油由缸體、單向閥、分油器到達各潤滑點,實現(xiàn)壓油工作,從而實現(xiàn)了機床各潤滑點得到時刻潤滑。缸體與柱塞之間采用密封圈和背帽實現(xiàn)密封,避免出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,缸體通過焊接支架連接在機床油箱上部,柱塞由彈簧彈緊,與偏心輪緊密接觸,實現(xiàn)柱塞運動平穩(wěn)可靠。
  4 工作實施及效果分析
  通過機床改造后,實踐使用情況良好,由于電機采用機床廢舊電機修復(fù)后使用,齒輪、缸體、偏心輪、柱塞均為自制,成本低,如果這些配件外購所需資金約2500余元,僅此一項就可為廠里節(jié)省大部分資金,而且提高了舊式機床的效率及利用率,大大降低了工人的勞動強度提高了工作效率。
  參考文獻
  1.陳宏鈞.實用機械加工工藝手冊.北京:機械工業(yè)出版社,2003.
  2.徐 灝.機械設(shè)計手冊.北京:機械工業(yè)出版社,1999.