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刮片機維修報告

2013-04-01

  維護車間于2011年3月9號下午5點40左右接到刮片機故障通知,并且迅速組織人員對刮片機進行了檢查(南側刮片機)。
  故障狀態(tài):
  維修人員抵達現(xiàn)場后,要求啟動刮片機進行檢查。刮片機啟動后低速、中速、高速均出現(xiàn)劇烈跳動現(xiàn)象,刮片機南側軸瓦跳動幅度較大,并且在啟動時有銅粉末從滑動軸承的瓦片縫隙飛出。
  故障判斷:
  1、滾筒下部由沉積的順酐堵滿,將滾筒頂起,增加了摩擦力,導致滾筒摩擦力不均勻,導致跳動。
  2、滑動軸承瓦片壓蓋松動,導致軸承間隙過大產(chǎn)生跳動。
  3、減速機安裝不到位或地腳螺絲松動產(chǎn)生跳動。
  4、軸承干磨損壞。
  拆卸檢查:
  1、維修人員將刮板固定器和刮板拆除,對滾筒下部空腔進行檢查。發(fā)現(xiàn)下部空腔沉積物較少,不會對刮片機的正常運行產(chǎn)生影響。
  2、維修人員檢查軸承壓蓋,發(fā)現(xiàn)螺絲緊固完好,軸瓦邊緣貼合緊密,沒有松動跡象。
  3、檢查減速機地腳螺絲狀態(tài),地腳螺絲緊固完好,無松動跡象。
  4、在維修人員確認軸承壓蓋螺絲緊固后將壓蓋與上軸瓦拆除。拆除后發(fā)現(xiàn)軸瓦內側磨損嚴重,整片軸瓦的受力方向約2/3全部明顯磨損。滾筒主軸在其瓦片安放范圍內均有環(huán)形磨損,用手觸摸時有明顯的鋸齒感,主軸耐磨層遭到破壞,并且在環(huán)形磨損處可以看到黃色粘連物,經(jīng)過分析,此黃色物質是銅,從此特征分析,應該是燒瓦所致。在主軸上,與下瓦片固定銷相應的位置有兩條深1MM寬8MM的環(huán)形凹槽。軸瓦與主軸之間的間隙為前端2.6MM后端2.3MM總間隙4.9MM。根據(jù)資料顯示,軸瓦與主軸的磨損間隙不能超過主軸的9/1000,刮片機的主軸是250MM,經(jīng)過計算磨損間隙不能超過2.5MM。此時間隙已接近5MM,超過允許范圍2倍。
  從上面拆除檢查的狀態(tài)分析:刮片機的跳動與滑動軸承的磨損有關,軸承磨損與潤滑不足導致燒瓦有直接關系。
  維修:
  由于車間沒有相應的新軸瓦對其進行更換,于是維護車間將前期(兩年前)更換下的舊瓦片取出,清洗,挑選后進行安裝。
  拆除舊瓦片:
  刮片機滾筒與其主軸的總重量約3T,滾筒滿水情況下總重量約6T,此時由于刮片機是從生產(chǎn)狀態(tài)轉至維修狀態(tài),滾筒內的冷卻水只能放出一半,所以此時滾筒整體約5T。考慮到滾筒較重,如果要將南側主軸頂起,主軸會有一定的傾斜角度,較重的自重會對主軸造成較大的壓力。再者如果北側軸瓦固定死,在頂南側主軸時就會出現(xiàn)非常大的拉扯應力,加上滾筒自重很容易就會將主軸損壞。于是維修人員先將北側的軸瓦壓蓋拆除,然后將南側主軸緩慢頂起,并且取出下瓦片,下瓦片取出較困難,耗時較長。取出下瓦片后發(fā)現(xiàn)固定銷損壞,無法使用。
  此時已經(jīng)3月10日凌晨1點,考慮到需要加工固定銷,以及夜間光線不好維修困難,于是將工作放到白天。
  3月10號九點維修人員再次對刮片機進行維修。
  維修人員先對主軸磨損處進行了打磨,將其鋸齒狀的磨損打磨至較光滑,下側軸瓦固定銷加工好后將下軸瓦按要求安裝到位,確定固定銷鎖死后將上瓦蓋安裝到位。
  在安裝期間維修人員對北側軸瓦進行了檢查,經(jīng)過檢查,北側軸瓦完好,可以使用。并且在安裝結束后將其進行了找正作業(yè)。
  測試啟動:
  在安裝結束后維修人員要求啟動試機,啟動后震動消除,但是電流較高。經(jīng)過分析,認為電流過大是主軸上的環(huán)形磨損與軸瓦產(chǎn)生較大摩擦造成的,雖然維修人員對主軸進行了打磨,但是無法將其打磨至非常光滑的光潔面。主軸不光滑就會造成摩擦力增大,電流升高的情況。
  經(jīng)過討論,決定讓刮片機空載運行幾小時,讓主軸與軸瓦進行契合研磨,并且用較大量的潤滑脂將契合研磨出的雜質替換出來。
  3月11日,刮片機電流正常,契合研磨結束,在安裝好刮板后南側刮片機投入生產(chǎn)。
  故障分析:
  由于刮片機加油口的設計缺陷,導致操作人員無法掌握潤滑脂注入的數(shù)量。當加油口堵塞或加入不通暢的時候就會產(chǎn)生加油到位的假象,導致軸瓦內潤滑油不足,使主軸與軸瓦溫度上升,干磨,Z終將軸瓦與主軸燒壞,瓦片和主軸燒壞后繼續(xù)運轉就會將瓦片磨薄,間隙增大,當間隙增大至一定程度后,就會產(chǎn)生跳動,運行不平穩(wěn)的情況。

  經(jīng)過維修,維護車間已經(jīng)將刮片機的加油口進行了技術改造,消除了設計缺陷。