雷立俊 王田 擺文龍 李建成
(獨山子石化公司 新疆 克拉瑪依 833600)
摘 要:文章通過解決烷塔回流泵軸承故障,對軸承箱結(jié)構(gòu)、潤滑原理的分析,測算,找出影響設(shè)備平穩(wěn)運行的原因,制定措施進(jìn)行改造,保證設(shè)備長期可靠運行。
關(guān)鍵詞:軸承箱;軸承潤滑;甩油環(huán);設(shè)備運行情況
某廠一臺雙吸雙支撐離心泵頻頻出現(xiàn)軸承箱故障,檢修過程耗時長,難度大,多次檢修更換備件,從根本上解決問題。2011年底該泵由于后端軸承箱高溫抱軸,導(dǎo)致泵體大修,更換轉(zhuǎn)子,后分析原因為甩油環(huán)變形,導(dǎo)致軸承潤滑不良。但在隨后的運行中發(fā)現(xiàn),更換后的新甩油環(huán)在剛開始運行后,前軸甩油環(huán)跳出潤滑軸套;后軸甩油環(huán)不動作。在多次檢修中,未能探究造成甩油環(huán)不甩油的根本原因,而造成軸承潤滑不良,軸承損壞。
1 故障原因分析
從歷次更換前端甩油環(huán)檢查發(fā)現(xiàn),前端甩油環(huán)內(nèi)圈與潤滑軸套接觸面有類似物體敲擊后留下的坑洼,與更換時的光滑表面有一定區(qū)別。且拆卸時發(fā)現(xiàn),甩油環(huán)從潤滑軸套脫離,而掛在軸徑較小的軸上。
經(jīng)過圖紙及現(xiàn)場實際情況分析認(rèn)為,前端軸承箱甩油環(huán)跳出潤滑軸套,是由于設(shè)備在啟動過程中,轉(zhuǎn)子由靜止?fàn)顟B(tài)開始做高速圓周運動,同時帶動甩油環(huán)以與轉(zhuǎn)子接觸位置潤滑軸套相同線速度運行,由于甩油環(huán)內(nèi)圈直徑遠(yuǎn)大于潤滑軸套的外徑,同時,甩油環(huán)軸向無固定,僅靠潤滑軸套一端錐度及另一端半徑高度為5mm的臺階限制,但在啟動一瞬間,甩油環(huán)在由靜止?fàn)顟B(tài)開始運轉(zhuǎn)會比平穩(wěn)運行時的跳動大很多,也就是,甩油環(huán)在設(shè)備啟動一瞬間,由于自身軸向及徑向限制較小而跳動并脫離潤滑軸套,同時與潤滑軸套臺階發(fā)生敲擊,造成甩油環(huán)內(nèi)圈損壞。
與前端類似,后端甩油環(huán)在設(shè)備啟動瞬間也會產(chǎn)生劇烈跳動,而后端軸承箱軸承壓蓋為與后端定位軸承外圈接觸,有較長的端蓋裙板穿過甩油環(huán),但在測量后發(fā)現(xiàn),端蓋裙板在很大程度上限制了甩油環(huán)的跳動,但由于限制較大,導(dǎo)致后端蓋裙板與甩油環(huán)發(fā)生干涉,在甩油環(huán)劇烈跳動時過分限制其活動空間,導(dǎo)致甩油環(huán)變形、不動作,從而導(dǎo)致軸承箱潤滑不良。根據(jù)兩端原因不同而導(dǎo)致的問題,采取一定措施解決。

3 制定改造方案
3.1 前端軸承箱的改造方案
在查看圖紙及現(xiàn)場實際情況發(fā)現(xiàn),廠家提供的圖紙與現(xiàn)場安裝泵體前端軸承箱結(jié)構(gòu)不符,廠家提供的圖紙顯示,前端軸承箱甩油環(huán)下端有安裝防止甩油環(huán)跳動的銷釘位置,但實際未安裝防跳銷釘。而現(xiàn)場泵體上卻沒有該安裝位置。在軸承壓蓋正下方攻絲M8的螺栓孔,安裝防止甩油環(huán)跳起的銷子,可確保甩油環(huán)不再跳出潤滑軸套。(如圖2)
3.2 后端軸承箱改造方案
首先確認(rèn)甩油環(huán)與軸承壓蓋上端下沿的距離,確認(rèn)軸承壓蓋上端下沿對甩油環(huán)產(chǎn)生干涉。利用立式銑床沿著標(biāo)記線對后端軸承壓蓋裙板進(jìn)行車削,車削量在2~3mm(如圖3);
4 改造目標(biāo)完成情況
經(jīng)過改造后,兩臺機組運行良好,軸承振動及溫度正常,設(shè)備運行平穩(wěn)。對于甩油環(huán)跳出及變形不動作問題均解決,并且通過原因分析、逐步采取措施,解決了設(shè)備頻繁檢修的問題,目前,設(shè)備的運行趨勢良好,軸承振動及溫度等參數(shù)正常,改造完成后設(shè)備再無檢修。保證了裝置及下游裝置的正常運行。
參考文獻(xiàn)
[1] 化工檢修鉗工.中國石油天然氣總公司,200,12
[2] 錢錫俊,陳弘.泵與壓縮機.中國石油大學(xué)出版社,2005,9
來源:《中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量》2013年05期