張春喜 史曉光
(西北軸承股份有限公司)
摘 要:通過(guò)鐵路貨車(chē)軸承保持架裂損原因的分析,得出沖壓成型工藝過(guò)程引出保持架內(nèi)產(chǎn)生的殘余應(yīng)力及材質(zhì)綜合性能的劣化,是導(dǎo)致保持架裂損的主要原因。經(jīng)改進(jìn)后效果良好。
關(guān)鍵詞:裂損;保持架;殘余應(yīng)力
197726型軸承專(zhuān)用于鐵路貨車(chē),到2000年底,裝車(chē)量以達(dá)到50余萬(wàn)輛400多萬(wàn)套。我公司年產(chǎn)新制和大修197726型軸承各15萬(wàn)套,是鐵道部定點(diǎn)骨干生產(chǎn)企業(yè)之一。
鐵路行車(chē)安全一直是鐵路部門(mén)要抓的頭等大事,鐵路軸承的生產(chǎn)是其中的重要一環(huán),軸承故障在燃切軸事故原因中占很大的比例,而其中軸承保持架裂損又是Z重要的故障,2001年占故障總數(shù)的42.8%,是引起突發(fā)性切軸事故的三大原因之一,其危害性已引起廣泛關(guān)注。尋求保持架裂損原因,提出改進(jìn)措施,對(duì)提高軸承質(zhì)量,保證行車(chē)安全具有重要意義。
1 裂損原因分析
通過(guò)大量的分析研究工作,可以認(rèn)為以下幾個(gè)方面是保持架裂損的重要原因:
1.1 冷沖壓成型工藝過(guò)程引起保持架材質(zhì)綜合機(jī)械性能的劣化
通過(guò)實(shí)測(cè)、對(duì)比和研究,可認(rèn)為沖壓成型后的保持架與原08A1特板相比,彈性極限提高,塑性下降,沖擊韌性降低,抗疲勞性能變差即保持架材料的綜合機(jī)械性能不如原材料。
08A1特冷板材經(jīng)冷沖壓成型過(guò)程制成保持架,使保持架材質(zhì)劣化的原因?yàn)椋?br />
?、僖鸩牧霞庸び不?。
?、诔尚屠爝^(guò)程中,保持架各部位產(chǎn)生不均勻變形。
?、劾滠埌宀牡目v向、橫向性能的差異,引起保持架不同部位性能的差異。
?、芾錄_窗孔時(shí),在窗孔邊尤其在衡拐角部位易產(chǎn)生細(xì)微裂紋、毛刺或缺陷。
考慮到?jīng)_壓拉伸和沖孔過(guò)程的影響,板材縱向、橫向材質(zhì)性能的差異,以及工藝流程中的二次擴(kuò)延等原因,保持架小端部位,尤其是小端靠近窗孔拐角部位,材質(zhì)的劣化是Z為嚴(yán)重的。
1.2 冷沖壓成型過(guò)程引起保持架內(nèi)產(chǎn)生明顯的殘余應(yīng)力
由于沖壓拉伸過(guò)程中,保持架各部位變形是不均勻的,各部位變形之間的相互約束和牽制將使保持架產(chǎn)生殘余應(yīng)力。實(shí)測(cè)研究和有限計(jì)算表明,在保持架表面有不少部位出現(xiàn)殘余拉應(yīng)力,Z大的殘余拉應(yīng)力發(fā)生于大端和小端的窗孔拐角部位。有限元計(jì)算的Z大殘余拉應(yīng)力可達(dá)110MPa。
保持架大端窗孔拐角部位由于大端圈梁截面的抗彎截面模較小,而有更多的部位具有Z大殘余拉應(yīng)力。
1.3 列車(chē)運(yùn)行過(guò)程中,軸承保持架受有動(dòng)力和沖擊作用
軸承滾子和保持架的動(dòng)力學(xué)分析表明,保持架受動(dòng)力作用,其大小與軸承受載、油潤(rùn)條件以及滾子與保持架之間的間隙大小有關(guān)。軸承保持架在徑向載荷下,動(dòng)應(yīng)力實(shí)測(cè)結(jié)果證明了動(dòng)應(yīng)力的周期性變化和動(dòng)應(yīng)力存在,除拐角部位有應(yīng)力集中外,總體上講動(dòng)應(yīng)力數(shù)值并不高(一般在110MPa之內(nèi))。隨著軸承徑向載荷的增加和運(yùn)行速度的提高動(dòng)應(yīng)力幅值有所增大。較為明顯的部位和變化是保持架大端窗孔拐角處的主壓應(yīng)力值增大較多,達(dá)350MPa。在小端的窗孔拐角部位,有正的主拉應(yīng)力。
實(shí)際列車(chē)運(yùn)行中的軸承,除了承受徑向載荷還承受軸向載荷,以及輪、軌道的撞擊等動(dòng)力作用,因此,實(shí)際保持架的工作環(huán)境更惡劣,受力狀態(tài)也更復(fù)雜。
綜上所述,一方面保持架內(nèi)有殘余應(yīng)力和動(dòng)應(yīng)力,兩種應(yīng)力的疊加可在有應(yīng)力集中的保持架大、小端窗孔拐角處產(chǎn)生較高應(yīng)力水平;另一方面,保持架材料的抗沖擊性動(dòng)力性能和抗疲勞性能又比原材料差,尤其在小端窗孔拐角部位劣化更甚。綜合考慮上面兩種裂紋的擴(kuò)展導(dǎo)致窗梁和圈梁的裂損,輕者增加不平穩(wěn)動(dòng)力作用,重者卡、咬滾子,嚴(yán)重時(shí)引起燃油、熱切軸等惡性事故。這樣的分析結(jié)論與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)保持架檢測(cè)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和裂損情況是十分相近的。
2 對(duì)策研究
保持架裂損原因的分析表明,使保持架破壞的主要原因,是材質(zhì)的劣化和拐角部位有較高的應(yīng)力水平。但由于保持架的動(dòng)應(yīng)力值與殘余應(yīng)力相比要小的多,故可以認(rèn)為改進(jìn)工藝過(guò)程以消除保持架中殘余應(yīng)力和改善其材料性能應(yīng)該是主要努力的方向。
2.1 熱處理工藝的選擇
經(jīng)反復(fù)實(shí)驗(yàn),能同時(shí)消除殘余應(yīng)力和改善材料性能的較簡(jiǎn)單易行的辦法是對(duì)冷壓成型保持架進(jìn)行600°保溫一小時(shí)回火料與原材料在強(qiáng)度和塑性指標(biāo)方面是比較接近的。其綜合機(jī)械性能測(cè)試表明,流動(dòng)極限和強(qiáng)度極限略有升高,而塑性稍差,其疲勞性能也有很大改善,明顯優(yōu)于原材料。為了便于綜合比較,將測(cè)試的強(qiáng)度塑性沖擊韌性和疲勞性能各項(xiàng)指標(biāo)的比較見(jiàn)表1。

♦疲勞循環(huán)應(yīng)力幅Δδ=165.5MPa;R=0.1。
♦熱處理材料指08AL特板材,預(yù)拉力為15.5%,經(jīng)600°保溫1h回火處理。
2.2 機(jī)械加工中對(duì)保持架的特殊處理
在保持架制造工藝流程中,應(yīng)對(duì)保持架予以打磨,振動(dòng)光蝕以消除沖壓孔邊的微裂紋、毛刺等缺陷。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中基本上達(dá)到了消除殘余應(yīng)力的目的。
來(lái)源:《寧夏機(jī)械》2005年02期