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楔形環(huán)密封型羅茨風機運行不穩(wěn)定原因分析及解決措施

2013-09-04

韓振禹
(遼寧省撫順石化工程建設有限公司第六分公司,遼寧撫順 113004)
  摘 要:闡述了楔形環(huán)密封型羅茨風機在生產(chǎn)運行中存在的問題,分析了導致風機不能長周期運轉的主要原因,針對設備運行中各種不利因素,對設備實行了多處改造后,提高了風機的運行穩(wěn)定性,增加了聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,為裝置平穩(wěn)生產(chǎn)做出了突出貢獻。
  關鍵詞:羅茨風機;楔形環(huán);熱膨脹;改造;軸承箱
  
聚乙烯裝置的GB-101羅茨風機由于輸送溫差大,設備經(jīng)常因密封環(huán)失效,使?jié)櫥瓦M入風機殼體內(nèi),對輸送介質(zhì)產(chǎn)生了污染,同時也因潤滑不良,造成軸承抱軸、主軸斷裂等設備事故發(fā)生,嚴重影響了設備的平穩(wěn)運轉,通過對設備內(nèi)部結構的改造,改善了設備的密封效果,增加了設備的運轉周期,提升了輸送介質(zhì)的純凈度,確保了生產(chǎn)裝置的產(chǎn)品質(zhì)量。
  1 羅茨風機的工作原理及性能參數(shù)
  羅茨風機為容積式風機,輸送的風量與轉數(shù)成比例,葉輪端面和風機前后端蓋之間及風機葉輪之間始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下,風從風機進風口沿殼體內(nèi)壁輸送到排出的一側,風機內(nèi)腔不需要潤滑油。具有高效節(jié)能,介質(zhì)純凈、精度高,壽命長等特點,軸承箱與風機腔的密封有漲圈式、迷宮式、填料式及楔型環(huán)式4種形式,以輸送空氣為主,也可用來輸送煤氣、氫氣、乙炔、二氧化碳等易燃、易爆及腐蝕性氣體。聚乙烯裝置的凈化器再生風機GB-101,為DANTECLTD公司生產(chǎn),技術參數(shù)為:轉速1500r/min,功率37kW,殼體及轉子材質(zhì)均為碳鋼,吸入壓力185kPa,排出壓力
400kPa,流量1418.4m3/h,傳動方式采用皮帶連接,軸承箱與風機腔為楔型環(huán)式密封。
  2 GB-101凈化風機不穩(wěn)定原因分析
  當風機向反應釜供給冷風時,工作溫度正常,風機運轉平穩(wěn)。當供熱風時,工作溫度急劇升高,轉子溫度上升達到1000-1200℃,再加上轉子工作時與氣體產(chǎn)生的摩擦熱使轉子的溫度進一步升高,這時使轉子的熱膨脹量比風機簡體的熱膨脹量大得多,同時產(chǎn)生了脹差。造成移動端的楔形環(huán)間隙增大,使楔形環(huán)的封油作用大大下降。同時造成潤滑油被吸入機體,導致潤滑油內(nèi)漏嚴重,使軸承及齒輪因缺油造成嚴重燒損等故障發(fā)生。
  根據(jù)碳鋼的熱膨脹線型理論a=1.15x10-5m/(m•℃)
  已知:轉子長度LI=350mm、簡體長度L2=350mm,轉子溫度tl=1200℃、筒體溫度t2=600℃,則:
  風機轉子與風機簡體脹差為:1.15×10-5x350x(120-60)=0.24(mm)。
  根據(jù)風機結構產(chǎn)生的脹差方向,由風機的定位軸承(NU2308)向徑向支撐軸承(NJ3308)方向膨
脹,造成同步齒輪端的楔形環(huán)間隙增大(原間隙只有0.10mm)使楔形環(huán)的封氣甩油、封油作用大下降。同時造成潤滑油被吸入風機,油耗增加。
  又由于高溫的氣體泄漏使?jié)櫥蜏囟壬仙?,粘度下降、氣化,潤滑能力下降,造成齒輪和滾動支撐軸承燒毀,使風機的溫度進一步上升,轉子膨脹進一步增大,使轉子與墻板發(fā)生摩擦。即嚴重的動、靜摩擦,造成設備事故。
  3 提高GB-101凈化風機運行穩(wěn)定性的措施
  改造過程的技術關鍵在于怎樣才能使楔形環(huán)在熱膨脹過程中楔形間隙不變,保持在0.10~0.12之間。由于風機軸承室是鑲在風機墻板內(nèi),兩者之間有0.01~0.03的徑向間隙。軸承室壓蓋通過3個M8螺絲與墻板同定,一端用SKF-NU2308雙列向心球軸承定位,另一端用NSK-NJ3308短圓柱支撐軸承(膨脹端),所以才造成這一端在脹差的作用下使楔形環(huán)間隙增大,根據(jù)風機結構圖可以看:
  (1)膨脹端轉子軸上的鎖緊被帽鎖固了同步齒輪間隔套NJ3308軸承內(nèi)圈楔形密封環(huán)氣封套和轉子成為一體部件(動部件)。
 ?。?)而軸承室和NJ3308軸承外圈由軸承室壓蓋螺絲壓緊固定在墻板上,成為一體部件(靜部件)。
  為了保證楔形環(huán)的楔形間隙不變,第1步把膨脹端改為NU2308軸承,變成定位端(圖1),另一端軸承不變(原定位端)也是NU2308軸承,但軸承室進行了改造使軸承室與墻板不固定,原軸承壓蓋的3個緊固螺絲孔由Ø9改為Ø12.5鑲入3個滑動配合的短套,短套的長度比壓蓋厚度長出0.5mm,原壓蓋螺絲只起到導向止轉作用,不起壓緊固
定軸承室的作用。
  軸承的壓緊是通過原軸承室3個頂絲孔的M10的內(nèi)螺紋,用M10×20短螺絲通過壓蓋固定。這樣使軸承室與軸承楔形環(huán)氣封套成為一體部件。第2步為了減少風機熱吹時,氣體泄漏對滑油的影響,氣封的氣環(huán)由1道改為3道(圖2)。改造后風機整體結構圖(圖3)。

  改造后的特點:
 ?。?)保證驅動端軸承的支撐穩(wěn)定性(不竄動);
 ?。?)原定位側改為膨脹側,保證了楔形環(huán)間隙不變;
  (3)氣封套上氣封環(huán)的增加減少了氣體的泄漏量;
 ?。?)改造設計簡單,原設計改動量少,易進行機械加工。
  4 改造后產(chǎn)生的效果
  設備經(jīng)過改造后,運行平穩(wěn),檢修頻率和維修成本大幅降低,職工勞動強度得以減輕,同時也避免了潤滑油進入系統(tǒng)中造成的介質(zhì)污染,為裝置降本增效、安穩(wěn)長滿優(yōu)運行做出了突出貢獻。
來源:《當代化工》2012年05期