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CW6163車床B型主軸的修復(fù)

2013-08-29

李華林
勝利石油管理局總機(jī)械廠,257000)
  一臺天津第五機(jī)床廠生產(chǎn)的CW6163普通車床(1984年出廠),2000年3月,操作者用該車床車削工件時(shí),發(fā)現(xiàn)工件圓柱表面帶波紋?,F(xiàn)場進(jìn)行分析診斷,發(fā)現(xiàn)該車床在車削工件圓柱面時(shí),有一定的徑向跳動,所以加工出的工件圓柱表面有波紋。用手輕摸B型主軸法蘭盤,可以感覺有輕微徑向跳動,根據(jù)這一情況判斷可能是B型主軸上某一軸承與主軸的配合出了問題。停機(jī)后打開床頭箱,發(fā)現(xiàn)B型主軸Ø120.25處(錐度1:12)與左端軸承(3182124)配合松動,軸承跑內(nèi)圓,主軸與軸承結(jié)合處已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p傷。
  針對這一問題,經(jīng)過仔細(xì)分析,反復(fù)思考,并查閱有關(guān)資料和圖冊,得出如下結(jié)論:如果購買新的B型主軸,需資金約一萬元;通過對主軸進(jìn)行修復(fù)可節(jié)約資金。修復(fù)的具體辦法是對主軸損傷部位按原錐度進(jìn)行磨削,直至達(dá)到圖紙粗糙度要求,然后對該部位進(jìn)行鍍鉻處理,尺寸比圖紙大0.20毫米,Z后再對該部位進(jìn)行磨削,直至達(dá)到圖紙要求(磨削方法如圖所示)。具體修復(fù)過程如下:

圖1 料艙進(jìn)口處管線布置圖
 ?。╝)工裝準(zhǔn)備:由于B型主軸為空心,磨削時(shí)無法裝夾,所以先在普通車床上加工大、小圓堵頭各一件。大堵頭按主軸大頭內(nèi)孔尺寸及斜度加工配合外圓柱,小堵頭按主軸小頭內(nèi)孔尺寸及斜度加工配合外圓柱。堵頭與軸內(nèi)孔均采用過盈配合,裝配在一起,堵頭遠(yuǎn)軸端圓面預(yù)留頂尖孔(中心孔)。
 ?。╞)找正頂尖孔:將B型主軸裝夾在CW6163普通車床上,大頭裝夾在三爪卡盤上,小頭裝夾在中心架上,在尾座上裝一活頂尖。開動車床,使主軸慢速轉(zhuǎn)動,用尾座上的活頂尖頂住主軸小頭的頂尖孔,利用中心架的自動找正中心功能找正主軸中心。然后正尾座上裝上中心鉆,重新鉆出與主軸同心的小頭頂尖孔。采取同樣方法,鉆出主軸大頭的頂尖孔。這樣可保證主軸在磨削時(shí)同心度誤差不大于0.01毫米。
  (c)磨削損傷部位:將主軸裝夾在MQ1350A外圓磨床上,采用雙死頂尖頂住主軸兩端頂尖孔,對損傷部位進(jìn)行磨削。按圖紙錐度1:12并利用軸承進(jìn)行校正,調(diào)整磨削角度進(jìn)行磨削,直到該錐面磨平并達(dá)到圖紙要求的粗糙度Ra0.4。這時(shí)主軸1:12錐面處小頭尺寸為120.05毫米,比圖紙尺寸小0.2毫米。
  (d)鍍鉻處理:對主軸重新磨削的部位進(jìn)行鍍鉻處理,鍍層厚度0.4毫米,比圖紙要求尺寸大0.2毫米,留作Z后磨削余量。
 ?。╡)磨削修復(fù)完成:對鍍鉻處理后的主軸鍍鉻部位進(jìn)行重新磨削修復(fù),直至達(dá)到圖紙要求的尺寸和粗糙度為止。
  修復(fù)完成后,將該B型主軸重新裝配在原來的車床上,該車床運(yùn)轉(zhuǎn)正常,精度達(dá)到2級,滿足工藝要求。
  經(jīng)過兩年的運(yùn)轉(zhuǎn),精度基本沒有下降,說明修復(fù)效果良好。
來源:《現(xiàn)代機(jī)械》2003年02期