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三柱塞高壓泵曲軸箱故障原因分析及技改

2013-09-17

趙昉 王惠義
(河南省中原大化集團有限責任公司,河南濮陽,457004)
  摘 要:介紹三柱塞高壓泵在大型合成氨裝置中的運行,分析備件國產(chǎn)化后出現(xiàn)的問題,提出處理方法,實施技術(shù)改造。
  關(guān)鍵詞:高壓柱塞泵;曲軸箱;磨損;技改
  
中原大化集團公司合成氨廠氨回收單元,配備有2臺三柱塞高壓洗滌水泵,平時一開一備。其工藝流程為:氨汽提塔底部流出的含氨0.1%洗滌水由該泵加壓到11MPa送至吸收塔頂部。洗滌水噴淋而下與從底部進入的合成工序排放氣逆流接觸吸收氨氣,流出的濃度為15.6%氨水溶液,預(yù)熱后再流入汽提塔中部汽提出氨氣,從而實現(xiàn)高壓回路的循環(huán)。
  
1 洗滌水泵的性能特點及事故經(jīng)過
  1.1 結(jié)構(gòu)原理和性能特點
  臥式三缸柱塞泵,型號為TITANO31.20,F(xiàn).FERONI公司制造,由22KW電機驅(qū)動,并配有一齒輪減速箱。曲軸箱采用恒油位飛濺潤滑,裝N150抗磨齒輪油14L,主要潤滑滾柱軸承、連桿軸瓦、十字頭銷頭瓦、銷子、十字頭。該泵性能參數(shù)和技術(shù)參數(shù)見表1。
  1.2 事故經(jīng)過
  該泵自投用以來,運行基本穩(wěn)定,進口軸瓦等零部件使用周期約為18個月。但進口備件價格昂貴,是國產(chǎn)件的5~10倍,該泵的備件國產(chǎn)化乃大勢所趨。加上各項有利條件如訂貨周期短,價格低廉等,1999年12月檢修時,進行了主要易損件的國產(chǎn)化改造,連桿大頭瓦,十字頭銷頭瓦、銷子等使用了國內(nèi)備件,對曲軸箱進行了檢修。正
常運行時該泵溫度應(yīng)在45℃左右,但開啟4h后溫度升至約60℃,略偏高,說明內(nèi)部有不良跑合,而各間隙均在技術(shù)范圍之內(nèi)。5h后溫度升至68℃,說明內(nèi)部磨損加劇,及時換油后溫度不斷上升,而且較快。尤其是從60℃到80℃,不到2h。拆開曲軸箱檢查發(fā)現(xiàn)油底部沉積大量合金碎片和銷沫。十字頭銷頭瓦磨損嚴重,部分已磨透;銷子也磨出環(huán)狀道道深槽。大頭瓦部分合金因磨損過熱而呈蜂窩狀脫落,內(nèi)軸軸頸上粘有大量的軸瓦合金,且表面粗糙度較差。
  
2 故障原因
  2.1 設(shè)計結(jié)構(gòu)及材料缺陷
  大頭瓦、十字頭銷頭瓦為雙金屬薄壁瓦,內(nèi)壁合金不均勻,耐磨性差,工作面易磨損掉或溶化脫落。換國產(chǎn)件后,十字頭銷頭瓦與原件對比:沒有開口,缺少彈性和張力。有開口的銷頭瓦收縮后裝入十字頭中脹開能過盈裝配緊。無開口的銷頭瓦過盈量小會出現(xiàn)“跑圈”現(xiàn)象,即襯套旋轉(zhuǎn),磨損較快,雖可涂鎖固膠,但油溫略高時效果就不好。反之,過盈量大,裝入后收縮變形收口,銷子不易裝入。銷子表面硬度低(實測硬度為HR220,要求達到硬度為HR450)不耐磨,出現(xiàn)較深的環(huán)狀深槽,這些都可以產(chǎn)生大量熱量。大頭瓦鋼殼彈性差,強度低,定位槽角度不合適,缺少棱角,不能與連桿內(nèi)孔很好地脹緊定位,有時出現(xiàn)“跑圈”現(xiàn)象
造成惡劣后果。
  2.2 潤滑不良,造成磨損,間隙增大
  由于曲軸使用時間已較長,軸頸有磨損,且略顯橢圓,粗糙度降低。國內(nèi)軸瓦對潤滑條件要求較為苛刻,其原潤滑情況為:曲軸箱的潤滑方式采用飛濺潤滑,特別是十字頭和銷頭瓦的滑潤油是通過旋轉(zhuǎn)的曲軸拐甩上和被3個刮油板刮倒十字頭上部,從3個十字頭上的油孔流入十字頭和銷頭瓦處。潤滑油通過連桿大頭端油孔進入大頭瓦,一部分油通過連桿油孔流入銷頭瓦處,再通過十字頭的環(huán)狀油槽自然流到曲軸箱底部。由于飛濺潤滑中無油過濾器,潤滑油中的雜質(zhì)及運行磨損的金屬鐵屑得不到過濾。同時潤滑油本身不帶壓,且粘度較高,易造成油孔堵塞,流油不暢;使連桿大頭瓦、十字頭銷頭瓦等處潤滑不良,引起磨損加快,間隙增大,形成惡性循環(huán)。造成發(fā)熱和磨損加劇,無法正常運行。
  
3 技術(shù)改造
  針對以上原因,聯(lián)系生產(chǎn)廠家對軸瓦、銷子等進行了技術(shù)改進,力爭滿足裝配要求和使用條件。
  1)修磨曲軸,除去粘附的合金,消除橢圓,達到應(yīng)有的粗糙度。
  2)改善潤滑條件,延長零部件使用周期。考慮到曲軸上沒有油孔且加工難度較大,故將油路設(shè)計在十字頭、銷子、連桿外。將曲軸箱的飛濺潤滑方式改為強制潤滑:在曲軸非驅(qū)動端,通過連接一短軸,驅(qū)動一臺齒輪油泵,端蓋鉆孔,加一骨架
油封(32.5mm×18mm×8mm)。油泵入口加一過濾器。曲軸的兩端滾柱軸承在正常油位時,仍可采用飛濺潤滑即可。油泵出口與3個十字頭油孔連接進油,十字頭上下都有十字形油槽,壓力油可直接進入十字頭銷的油孔,到十字頭銷頭瓦,順著連桿內(nèi)的油孔進入連桿大頭瓦,潤滑油的潤滑油路改為:曲軸箱→過濾器→油泵→油冷器→曲軸箱十字頭滑道→十字頭銷頭瓦→連桿油孔→連桿大頭瓦→曲軸箱底部。原來的飛濺潤滑油路仍然存在,只是不再向十字頭提供潤滑油,從而充分保證各摩擦副的良好潤滑。改進后,潤滑油壓力為20KPa,夏季長時間運行,油溫穩(wěn)定在45℃以下,一切正常。
  3)加強日常維護。在曲軸箱底部加一溫度計,便于觀察油溫。對油質(zhì)進行勤檢查,及時排水和污油,適度補油。定期打開清理曲軸箱、過濾網(wǎng)。
  
4 結(jié)束語
  三柱塞高壓泵在備件國產(chǎn)化后雖然出現(xiàn)了一些問題,但經(jīng)過不斷的改進完善,現(xiàn)在運行正常,既成功實現(xiàn)了易損備件的國產(chǎn)化,又滿足了正常生產(chǎn)的需要,日常維護工作大大降低,備件消耗降低明顯。改造后1年多以來該泵運行穩(wěn)定,國產(chǎn)后的軸瓦、銷子已可長期正常使用,檢修周期也大大延長,每年可以節(jié)約檢修費用10萬元,取得了較好的經(jīng)濟效益。
來源:《大氮肥》第25卷第3期