貴軍1,2 邱高曄2
(1.北京科技大學(xué),北京 100083;2.新余鋼鐵有限責(zé)任公司,江西新余 338001)
摘 要:試驗研究出一種高硫鋼自潤滑新材料,利用金屬硫化物的自潤滑減摩作用來提高軋機導(dǎo)輥的使用壽命。從對試驗鋼的金相結(jié)構(gòu)分析和磨損試驗,以及經(jīng)生產(chǎn)實踐,結(jié)果表明當(dāng)硫含量在1.5%時的導(dǎo)輥耐磨性Z佳,使用壽命達到了不含硫?qū)л伒?.4倍。
關(guān)鍵詞:高硫鋼;自潤滑;導(dǎo)輥;應(yīng)用
1 概述
隨著現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,軋機的滑動導(dǎo)衛(wèi)裝置逐漸被滾動導(dǎo)衛(wèi)裝置所代替,因而在軋鋼生產(chǎn)中滾動導(dǎo)衛(wèi)用導(dǎo)輥的消耗量也越來越大。而滾動導(dǎo)衛(wèi)用導(dǎo)輥使用壽命的高低,直接影響著生產(chǎn)效率和產(chǎn)品合格率的提高,因此對提高導(dǎo)輥壽命的研究也在不斷的探索中。
引起導(dǎo)輥失效的Z主要原因是磨損,減少摩擦的Z有效的方法是在兩摩擦面之間加入潤滑材料,如Z常見的是加入潤滑油脂,以達到減少摩擦和降低磨損的目的。然而根據(jù)熱軋導(dǎo)輥的高溫工作環(huán)
境,利用加入潤滑油脂來減少摩擦和降低磨損顯然效果不理想,因為不論是天然的或人工合成的潤滑油脂的使用溫度都很難超過250 ℃[1]。
為提高新鋼特鋼軋鋼廠使用的滾動導(dǎo)衛(wèi)導(dǎo)輥使用壽命,設(shè)計了一種鋼基高硫的自潤滑減摩合金,利用合金中硫化物的自潤滑減摩作用來降低導(dǎo)輥在工作時的磨損速度,進而達到提高導(dǎo)輥的使用壽命的目的。
2 實驗方法
2.1 材料制備
實驗鋼冶煉試制在新鋼特鋼公司實驗廠進行,采用中頻感應(yīng)爐冶煉,砂型鑄造,試樣的化學(xué)成分見表1。
2.2 實驗鋼的金相組織觀察
從圖1發(fā)現(xiàn),試驗鋼的金相組織主要由兩相組成,一相為基體組織,由馬氏體和少量貝氏體組成;另一相為白色的長條狀或點狀存在的物相,大部分沿晶界分布,利用SEM對此深色物質(zhì)進行點成分分析,結(jié)果為S:30.34%,Cr:48.28%,F(xiàn)e:4.72%,Mo:16.65% ,可見該相為金屬硫化物。隨著硫含量的增加,鋼中硫化物增多,且體積大的硫化物也增加。
2.3 磨損試驗
2.3.1 實驗方法
采用ML10型銷盤磨損試驗機進行磨損實驗。磨損方式為干磨,磨損性能衡量標(biāo)準(zhǔn)為失重法。對磨金屬盤采用45鋼,硬度HRC2218,尺寸Φ126 ×8mm,轉(zhuǎn)速60~120r/min。
2.3.2 磨損實驗結(jié)果
磨損試驗結(jié)果見表2。
2.3.3 磨損試樣表面形態(tài)
磨損試樣表面形態(tài)見圖2,圖3,圖4,圖5。
從磨損試驗數(shù)據(jù)中可發(fā)現(xiàn),1號、2號和4號試樣的耐磨性基本一致,而3號試樣的耐磨性卻有明顯的上升。結(jié)合磨損試樣的電鏡照片分析,試驗鋼的磨損表面有劃痕、表面物質(zhì)脫落形成的坑和粘著
物,磨損的主要機理是磨粒磨損和粘著磨損[2,3]。
仔細(xì)觀察各試樣的磨損面可以發(fā)現(xiàn),在磨損面上存在有黑色物質(zhì)涂抹在白色的基體組織上,該物質(zhì)是鋼中的硫化物相在摩擦過程中被帶出并被涂抹在摩擦表面。
3 生產(chǎn)試驗
3.1 試驗方法
生產(chǎn)實驗在新鋼公司特鋼軋鋼廠Φ650mm軋機上進行,將不同硫含量的試驗鋼制成滾動導(dǎo)衛(wèi)的導(dǎo)輥。磨損的性能衡量標(biāo)準(zhǔn)為過鋼量,即用每個導(dǎo)輥從安裝后使用到報廢時所軋圓鋼的的重量來衡量。為保證試驗數(shù)據(jù)的可靠性,所有試驗用導(dǎo)輥都加工成同一種規(guī)格(Φ85mm~Φ90mm)。
3.2 試驗結(jié)果
生產(chǎn)試驗結(jié)果見表3。
4 結(jié)果分析
從金屬磨損試驗和生產(chǎn)試驗的結(jié)果數(shù)據(jù)以及對
金屬磨損面形態(tài)的分析,實驗鋼在摩擦過程中,組織中的硫化物相被帶出,由于軋件的高溫以及摩擦產(chǎn)生的熱量使得MoS2發(fā)生熱分解后與合金中的鉻反應(yīng)生成了CrXSY(X/Y=2/3-1)型硫化物共晶體,這種化合物在高溫下可以變軟或熔化,在摩擦面之間形成潤滑膜,并具有轉(zhuǎn)移性,從而具有減摩性能[4,5],使得實驗鋼在工作時具有減少磨損量,從而提高了使用壽命。
金屬磨損試驗中2號樣和4號樣的磨損量與1號樣相比并沒有大的變化,分析原因認(rèn)為2號樣由于硫化物在鋼種未達到一定的量,從而使得硫化物的減摩能力在磨損試驗結(jié)果中未得到體現(xiàn);4號樣則由于硫化物在鋼種的量過多,造成在摩擦?xí)r被帶出的量過多,從而使得試樣的失重大,相反對耐磨性有不利的一面。
5 結(jié)論
?。?)實驗的鋼基高硫自潤滑減摩合金鋼由兩相組成,一相為基體組織(馬氏體),具有高硬度、強度,在摩擦過程中起支撐作用;另一相為潤滑組織(硫化物),在摩擦過程中起減摩作用。兩相在摩擦磨損過程中相輔相成,因此實驗鋼具有減少磨損量,提高導(dǎo)輥壽命的作用。
(2)從結(jié)果來看,鋼中硫含量在1.5%時的作用Z為明顯,硫含量過高或過低均起不到減摩的作用。
參考文獻
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來源:《江西冶金》第27卷第2期