国产黄在线看_国产精品久久欧美久久一区_玩命速递4_青草久久精品_电影《曼娜艳荡性史》_久久91精品国产91久久yfo_黄色影院国产_男男无遮挡_美女少妇翘臀啪啪呻吟网站_久久视频国产

歡迎訪問江門市漢力傳動科技有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
0750-3532122 3532133 3532166 cs@hlbearing.cn

云浮發(fā)電廠雙支撐風機軸承燒壞原因分析及處理辦法

2013-12-09

曾德琦
(云浮發(fā)電廠,廣東云浮 527200)
  摘 要:從軸承質(zhì)量、檢修調(diào)整工藝、水平度、軸承座等方面分析了可能引起云浮發(fā)電廠引風機軸承燒壞的原因。分析認為,軸承燒壞主要是承力端軸承座瓦口處間隙過小,使軸承不能自由移動,轉(zhuǎn)子熱膨脹受阻而產(chǎn)生的熱應力所致。對承力軸承座瓦口進行修刮處理后,問題得以解決。
  關鍵詞:引風機;軸承;熱應力;云浮發(fā)電廠
  
云浮發(fā)電廠1990年12月至2000年底,曾發(fā)生多起引風機軸承發(fā)熱繼而燒壞的現(xiàn)象,其中1號爐乙引風機每年發(fā)生此類事故1~2次,尤其在1998年6月1號爐電除塵器投運以后,由于煙氣溫度發(fā)生了變化,這種現(xiàn)象就更為嚴重(1998年7月到2000年4月,相繼發(fā)生了7次燒軸承事故),嚴重影響到電廠的安全生產(chǎn)。
  云浮發(fā)電廠引風機型號為Y42×6001N024F,所使用的軸承型號3540(進口軸承型號22240),正常時引風機軸承運行溫度約為35℃;從每次燒壞的軸承外觀來看,都是軸承遠離葉輪側(cè)的軸承外圈或彈珠過熱脫皮,彈夾磨損,而且都是在機組停運時間較長(約1星期以上),并在開爐(8~14)h后開始出現(xiàn)軸承發(fā)熱現(xiàn)象。
  1 原因分析
  (1)對于軸承發(fā)熱開始考慮可能是軸承質(zhì)量問題,故在1998年7月到1999年5月采用瑞士進口的22240型軸承,其游隙在(0.18~0.22)mm之間,但在運行中還是發(fā)生了軸承燒壞;1999年5月以后,又采用國產(chǎn)(瓦房店)型號為3540的軸承,其游隙在(0.25~0.29)mm之間,但在運行中依然燒壞軸承。由此可見,乙引風機軸承的燒壞應該不是軸承的質(zhì)量問題所致。
 ?。?)有關燒壞軸承軸向預留的膨脹間隙見圖1,軸
承及軸承座上下蓋壓鉛絲(圖2),并且在軸承座中分面上加0.06mm墊,即軸承頂部間隙為0.1mm;對輪中心校正數(shù)據(jù)見圖3。根據(jù)以上記錄分析如下:1)推力端的軸向膨脹間隙為1.55+1.00=2.55mm,大于《電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范》的0.40mm;2)根據(jù)測量,引風機內(nèi)部介質(zhì)溫度為120℃(改電除塵器后),兩軸承跨距為4.46m,承力端的軸向膨脹依公式計算為9.1mm,而軸向預留有30mm的間隙,故軸向膨脹間隙足夠;3)根據(jù)《電力建設施工及驗收技術(shù)規(guī)范》規(guī)定,可游動軸承的頂部間隙為(-0.01~0.03)mm,而實際預留0.10mm,因此,頂部間隙足夠。另外,在每次拆開軸承時未發(fā)現(xiàn)有軸承外圈轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象,而且在運行中測得兩軸承座的振動值都在0.05mm以下,這說明轉(zhuǎn)子平衡沒有問題,且頂部間隙能滿足風機正常運行的需要。
 ?。?)檢修中測量轉(zhuǎn)軸的水平度發(fā)現(xiàn)有2.65mm的偏差(推力端高),故在承力端軸承座底部加2mm墊,Z后得水平度為0.14/1000,小于0.3/1000的要求,但在引風機投運后,還是發(fā)生了燒壞軸承事故,這說明水平度也不是造成軸承溫度高的主要原因。
 ?。?)在排除軸承質(zhì)量、檢修調(diào)整工藝、水平度等可能引起軸承發(fā)熱的原因之后,推測問題可能出在軸承座上,故對兩軸承座的瓦口與軸承外圈之間的間隙(軸承的膨脹間隙)進行了測量。結(jié)果發(fā)現(xiàn)端站軸承座的瓦口與軸承外圈的間隙用0.02mm的塞尺無法塞入
((測量部位見圖4),同時還發(fā)現(xiàn)端部軸承座底有一小痕。1999年11月檢修時在軸承底部加一0.10mm厚、90mm寬、300mm長的銅墊(圖5),以消除軸承座底部小痕并增加瓦口與軸承外圈的間隙,此時軸承的徑向膨脹間隙只能在一側(cè)剛好塞入0.02mm的塞尺,即軸承的徑向膨脹間隙約為0.02mm,軸承的運行情況較為穩(wěn)定。運行4個月后的機組小修中取出墊片發(fā)現(xiàn)墊片兩端和軸承外圈的接觸點密集,而中間的接觸點卻很稀疏,這說明軸承外圈和軸承座的接觸不良,接觸點都集中在瓦口,而底部卻幾乎沒有接觸。軸承的熱膨脹和軸承座瓦口之間產(chǎn)生的應力及轉(zhuǎn)子自身重量加大了軸承外圈與軸承座瓦口的摩擦,抱死了軸承外圈,使軸承的熱膨脹受阻(圖6),這樣在引風機運行(8~14)h后,轉(zhuǎn)子由于充分受熱繼續(xù)向兩端膨脹,而在此過程中受到端部軸承因膨脹受限的影響不能自由移動,軸承承受推力增加,同時兩軸承外圈及彈珠(遠離葉輪側(cè))也因熱膨脹受阻(在瓦口附近)而承受大的應力,使得遠離葉輪側(cè)的軸承外圈及彈珠過載而發(fā)熱,繼而燒壞軸承。特別是在水膜除塵器改為電除塵器之后,介質(zhì)的溫度由65℃提高到120℃,轉(zhuǎn)軸的膨脹量由1.8mm增加到4.8mm,大大增加了轉(zhuǎn)子軸向的推力,使得軸承發(fā)熱燒壞的現(xiàn)象增多。
  綜上所述,承力端軸承座瓦口處間隙過小,限制軸承不能自由移動,轉(zhuǎn)子熱膨脹受阻產(chǎn)生的熱應力是導致該廠1號爐乙引風機軸承過載發(fā)熱而燒壞的主要原因。
  
2 處理辦法
  針對云浮發(fā)電廠1號爐乙引風機承力軸承座瓦口處存在的問題,所采取的解決辦法是對其進行修刮并使其達到以下要求:
 ?。?)軸承座底部和軸承外圈的接觸角在75°~90°,而且在這一區(qū)域內(nèi)軸承座底部和軸承外圈接觸達到85%以上。
 ?。?)瓦口有(0.05~0.08)mm的徑向膨脹間隙,即用0.02mm或0.03mm的塞尺可在瓦口處塞入深度(4
~60)mm。
 ?。?)軸承座與軸承外圈的接觸面應平滑,并用金相砂紙拋光,光潔度達到6級(粗糙度達到1.6),同時不允許有毛刺、臺階、槽痕等缺陷。
  3 效果
  2000年8月底,用以上辦法對云浮電廠1號爐乙引風機軸承座進行了處理,同年9月4日開始運行至今,風機軸承運行情況良好,再沒有發(fā)生過軸承發(fā)熱現(xiàn)象。后來采用同樣方法對1號爐甲引風機和2號爐甲引風機進行了處理,均收到很好的效果。
來源:《熱力發(fā)電》2003年09期