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天然氣壓縮機(jī)注油潤滑改進(jìn)

2014-03-03

徐敬國 郭繼龍 湯紅梅
(吐哈油田丘陵采油廠,新疆 鄯善 838000)
  摘 要:通過對天然氣壓縮機(jī)汽缸、填料注油潤滑和供油流程的改進(jìn),減少了潤滑系統(tǒng)故障,降低了潤滑油消耗,提高了潤滑質(zhì)量。
  關(guān)鍵詞:天然氣壓縮機(jī);注油;潤滑;供油;改進(jìn)
  我廠氣舉采油使用的是四臺江漢三機(jī)廠RD-SA-3型天然氣壓縮機(jī),把天然氣從0.35MPa增壓到10MPa左右。壓縮機(jī)是四汽缸三級壓縮帶中體,汽缸和填料的12個潤滑點(diǎn)是采用12個注油泵點(diǎn)對點(diǎn)強(qiáng)制注入潤滑方式。為防止各潤滑點(diǎn)無油,在每個注油泵出口有一個無油流報警停機(jī)開關(guān)。注油泵是通過機(jī)組曲軸、渦輪蝸桿、注油器凸輪的傳動驅(qū)動柱塞式注油泵。注油泵通過吸管從注油器凸輪箱中吸入潤滑油,而凸輪軸箱是通過壓縮機(jī)150L的高位油箱供油。
  一、存在的問題和原因分析
  機(jī)組在投運(yùn)后存在以下問題:經(jīng)常出現(xiàn)無油流報警停機(jī)故障;高位油箱因?yàn)槿萘枯^小使?jié)櫥吞砑宇l繁,潤滑質(zhì)量無法保證;驅(qū)動注油泵的渦輪蝸桿經(jīng)常發(fā)生故障損壞,影響了機(jī)組的正常運(yùn)行。
  造成這種狀況的原因是注油泵和報警點(diǎn)數(shù)量過多,易產(chǎn)生油路不暢和因潤滑油量小而導(dǎo)致的報警停機(jī);注油泵從凸輪軸箱內(nèi)吸入潤滑油,其吸入管入口有濾網(wǎng),易發(fā)生堵塞;冬季潤滑油黏度大,不易吸入,為了減少無油流誤報警需要調(diào)大注油量,增大了潤滑油消耗;注油系統(tǒng)因管路接點(diǎn)多和存在缺陷,造成潤滑油滲(泄)漏比較嚴(yán)重;渦輪蝸桿驅(qū)動的注油泵數(shù)量多、負(fù)荷較重是發(fā)生渦輪蝸桿經(jīng)常損壞的原因。
  二、改進(jìn)措施
  1.供油部分改進(jìn)
  拆除壓縮機(jī)原高位油箱,建立集中供油站,供油罐容積在3m3左右,一次加油可以滿足機(jī)組一個季度的需要,油罐外部有伴熱和保溫,可以保證冬季潤滑通暢;罐上有密封氣充壓管路,罐內(nèi)充0.05-0.1MPa的密封氣(干氣),通過密封氣壓力把潤滑油壓到各機(jī)組,集中供油管路上有過濾器并有伴熱保溫,確保冬季潤滑。
  2.注油部分改進(jìn)
  注油泵的數(shù)量由原來12個小排量的改為四個大排量的;注油泵進(jìn)油由底部負(fù)壓吸油改為頂部匯管壓入。四個注油泵出口為一個匯管,在匯管增加潤滑油分配塊,按照缸徑和填料所需要潤滑油量的不同,選擇不同柱塞直徑的潤滑油分配塊。為了防止?jié)櫥瑹o油流,在注油泵匯管出口、進(jìn)油分配塊之前加無油流保護(hù)停機(jī)開關(guān),因?yàn)橛头峙鋲K是潤滑油液壓聯(lián)動,如果有一路不通,則整個出口匯管就會因?yàn)橛吐凡煌ǘWo(hù)停機(jī)。另外在進(jìn)油分配塊之前增加過濾器。供油匯管增加進(jìn)曲軸箱的潤滑油管路和液位控制器,實(shí)現(xiàn)曲軸箱油位自動補(bǔ)充。
  三、效果
  1.改進(jìn)后消除了壓縮機(jī)機(jī)組因?yàn)樽⒂蜐櫥到y(tǒng)故障導(dǎo)致的頻繁停機(jī)。
  2.注油泵數(shù)量減少后使驅(qū)動渦輪蝸桿負(fù)荷降低,延長了使用壽命。
  3.在保證機(jī)組潤滑的基礎(chǔ)上,減少了約四分之一的潤滑油消耗量和潤滑添加的工作量,消除了注油系統(tǒng)的泄?jié)B漏,提高了潤滑質(zhì)量,為機(jī)組的平穩(wěn)正常運(yùn)行創(chuàng)造了條件。

 

來源:《中國設(shè)備工程》2007年08期