程云山1 羅躍林2 徐成林2
(1.河海大學(xué)水利水電工程學(xué)院,江蘇 南京 210098;2.柘林水電開發(fā)責(zé)任有限公司,江西 九江 332000)
摘 要:柘林水電站6號(hào)機(jī)組HLA551-691型水輪機(jī)的水導(dǎo)軸承油箱水冷卻器運(yùn)行不到一年就發(fā)生漏水事故,原因是冷卻器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷;投入運(yùn)行前的試驗(yàn)壓力過高,造成接頭處強(qiáng)度降低,采用在不拆卸發(fā)電機(jī)、不進(jìn)行機(jī)組總軸線調(diào)整的情況下,拆卸水導(dǎo)軸瓦修復(fù)水冷卻器,然后將水導(dǎo)軸瓦裝復(fù),且不影響機(jī)組軸線的檢修方法,對(duì)該機(jī)組進(jìn)行檢修,修復(fù)后的機(jī)組運(yùn)行正常。
關(guān)鍵詞:水輪機(jī);水導(dǎo)軸承;冷卻器;事故檢修
1 事故
及原因分析
江西柘林水電站6號(hào)機(jī)組是2002年6月投運(yùn)的機(jī)組,水輪機(jī)型號(hào)為HLA551-691,設(shè)計(jì)水頭35.5m,Z大水頭43.9m,Z小水頭26.4m,額定出力122.45MW,Z大出力140MW,額定流量380m3/s,額定轉(zhuǎn)速75r/min,飛逸轉(zhuǎn)速145r/min,Z高效率95.4%。其水導(dǎo)軸承采用稀油潤(rùn)滑分塊瓦軸承,軸瓦材料為巴氏合金,共有10塊。在軸承體內(nèi)設(shè)置有油冷卻器2個(gè),冷卻水可以從冷卻器的兩個(gè)管口中的任一管口進(jìn)入,從另一管口流出。潤(rùn)滑油采用L-TSA 46號(hào)汽輪機(jī)油。水導(dǎo)軸承瓦溫為發(fā)信號(hào)65℃,停機(jī)70℃;水導(dǎo)軸承油溫不超過60℃;水導(dǎo)軸承油冷卻器進(jìn)水溫度不高于25℃;水導(dǎo)軸承油冷卻器額定壓力0.2-0.5MPa;水導(dǎo)軸承油冷卻器進(jìn)水與出水壓力差不大于0.05MPa。
按照有關(guān)規(guī)程[1],柘林水電站6號(hào)機(jī)組計(jì)劃在2004年春天進(jìn)行投產(chǎn)后的次檢查性大修,但是在2003年9月的例行檢查中發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)軸承油箱中油溫異常,抽取油樣化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)油箱中存在大量漏水,潤(rùn)滑油已經(jīng)呈乳化狀。分析其原因,是水導(dǎo)軸承油箱冷卻器漏水所致,不得已只能將大修時(shí)間提前到2003年10月。
檢修中,打開水導(dǎo)軸承油箱蓋板時(shí),發(fā)現(xiàn)該水輪機(jī)的水導(dǎo)軸承在設(shè)計(jì)安裝上存在明顯的缺陷:油箱冷卻器在水導(dǎo)瓦架的下部,無法實(shí)現(xiàn)不動(dòng)軸承瓦架和軸瓦就可以檢查冷卻器是否滲漏,所以必須將水導(dǎo)軸承分解,吊出水導(dǎo)瓦及瓦架和油箱方可檢查冷卻器。這樣就帶來一個(gè)問題:拆卸檢修完畢,水導(dǎo)瓦及瓦架在油箱裝復(fù)時(shí),必須維持大軸旋轉(zhuǎn)中心處在檢修前的位置或滿足設(shè)計(jì)要求。而機(jī)組在這種狀態(tài)下已正常運(yùn)行1a,各處導(dǎo)瓦間隙檢修前比較紊亂,水導(dǎo)軸承瓦架及軸瓦一旦拆卸下來,要想在裝復(fù)時(shí)完全恢復(fù)到拆卸時(shí)的位置而沒有絲毫誤差,這在技術(shù)上非常困難,當(dāng)然也可以在檢修完成后進(jìn)行機(jī)組總軸線的調(diào)整(即盤車),但這樣做的工作量將非常大,工期太長(zhǎng),將影響電網(wǎng)的調(diào)度和運(yùn)行。因此,需要綜合考慮各種因素,采取妥善的檢修方法,確保裝復(fù)時(shí)大軸旋轉(zhuǎn)中心處在檢修前的位置或滿足設(shè)計(jì)要求。
2 檢修步驟及方法
為了滿足設(shè)計(jì)要求,在檢修前后需要測(cè)量數(shù)組數(shù)據(jù)來衡量大軸中心所處的位置,并以此作為依據(jù)和定位基準(zhǔn),其檢修步驟如下:
a.確定大軸在停機(jī)狀態(tài)下的中心位置。將水導(dǎo)軸承蓋板拆除后,測(cè)量水導(dǎo)軸瓦與大軸各處間隙值,并測(cè)量水導(dǎo)軸承瓦架與大軸各處間隙,為了保證結(jié)果的可靠性和裝復(fù)時(shí)的參照基準(zhǔn),還需測(cè)量上導(dǎo)軸瓦與大軸間隙、上下止漏環(huán)間隙。這是因?yàn)橛拖浼巴呒茉谘b復(fù)時(shí)如果有變動(dòng)或不能裝回原位,那么水導(dǎo)瓦在裝復(fù)時(shí)就無參照物來說明大軸在水導(dǎo)處所處的位置,所以必須測(cè)量這些數(shù)據(jù),并通過這些數(shù)據(jù)來確定大軸的中心位置。測(cè)點(diǎn)布置見圖1,檢修前的測(cè)量數(shù)據(jù)見表1。
b.
將水導(dǎo)軸承分解吊出和裝復(fù)。待水導(dǎo)軸承處各間隙測(cè)量完畢后,將水導(dǎo)軸承分解吊出,檢查水導(dǎo)冷卻器,檢查時(shí)按要求將冷卻器通水,加壓至工作壓力下(工作壓力為0.25MPa),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)冷卻器冷卻銅管在端蓋一脹口處有水滲出,并且在另一端結(jié)合面上有一砂眼,檢修時(shí)將滲漏銅管的兩頭封堵,砂眼處進(jìn)行內(nèi)外補(bǔ)焊。待這項(xiàng)工作完成后,再加上0.5MPa的試驗(yàn)壓力,1h后檢查,要求:①壓力無下降;②各處無滲漏[2]。經(jīng)檢查,試驗(yàn)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求,然后將油箱及瓦架裝復(fù),并測(cè)量瓦架與大軸間隙,再與檢修前作比較,結(jié)果移動(dòng)量很小。
c.分析調(diào)整各處導(dǎo)瓦間隙。根據(jù)對(duì)檢修前測(cè)量的各處間隙分析,大軸在此停機(jī)位置時(shí),偏離中心0.1mm,水導(dǎo)瓦架在裝復(fù)后移動(dòng)量較小,可忽略不計(jì)。如果要優(yōu)化大軸中心位置,需調(diào)整導(dǎo)軸瓦間隙,那么各導(dǎo)瓦間隙需向偏離方向移動(dòng)0.1mm,使大軸中心接近理想的中心位置,理論上符合,但考慮到大軸裝機(jī)時(shí)的軸線是否正常,如不正常則調(diào)整后的大軸在運(yùn)行時(shí)弊大于利,特別是對(duì)導(dǎo)瓦損傷大。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,上導(dǎo)處間隙為0.15-0.20mm,水導(dǎo)處間隙為0.2-0.25mm[1],而實(shí)際只偏離0.1mm,只需要在調(diào)整時(shí),將上導(dǎo)瓦間隙均調(diào)至0.15mm,將水導(dǎo)瓦間隙均調(diào)至0.20mm,這樣既符合設(shè)計(jì)要求,又不影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。檢修后的測(cè)量數(shù)據(jù)見表2和表3。首次檢修的機(jī)組在偏差小的情況下,可暫時(shí)不記發(fā)電機(jī)空氣間隙的偏差,待下次檢修時(shí)再考慮,但必須測(cè)量發(fā)電機(jī)空氣間隙。
d.
裝復(fù)及開機(jī)試驗(yàn)。按國家標(biāo)準(zhǔn)[2]進(jìn)行檢修后機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行試驗(yàn),結(jié)果上導(dǎo)處全擺度小于或等于0.12mm,水導(dǎo)處全擺度小于或等于0.30mm,均符合規(guī)程要求;軸承溫度正常,其他各部位未見異常。試驗(yàn)后機(jī)組投入運(yùn)行,運(yùn)行工況穩(wěn)定。
3 結(jié)語
通過檢修發(fā)現(xiàn),HLA551-691型機(jī)組在設(shè)計(jì)上有待改進(jìn)的地方有:①水導(dǎo)軸承油箱冷卻器在安裝位置上存在缺陷,沒有考慮各種情況下的檢修,設(shè)計(jì)上應(yīng)該采用更便于檢修及維護(hù)的結(jié)構(gòu);②冷卻器材料和結(jié)構(gòu)應(yīng)加以改進(jìn),應(yīng)使用導(dǎo)熱性能好且經(jīng)久耐用的材料;③導(dǎo)瓦抗重塊與瓦間隙調(diào)整墊片不精確,該型機(jī)組結(jié)構(gòu)要求的安裝和調(diào)整環(huán)節(jié)繁瑣且不易掌握,調(diào)整墊片在測(cè)量上誤差大,使檢修時(shí)軸瓦間隙精確度系數(shù)降低,對(duì)軸瓦間隙調(diào)整造成困難且不可靠。
參考文獻(xiàn):
[1] DL/817-2002,立式水輪發(fā)電機(jī)檢修技術(shù)規(guī)程[S].
[2] DL/T507-2002,水輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)規(guī)程[S].
來源:《水利水電科技進(jìn)展》2003年增刊第1期