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大型電動(dòng)機(jī)軸承故障分析與改進(jìn)

2014-04-01

朱愛華1 朱成九1 張衛(wèi)華2 黃志3
(1.華東交通大學(xué),南昌 330013;2.西南交通大學(xué),成都 610031;3.SKF武漢辦事處,武漢 430074)
  摘 要:裝用滾動(dòng)軸承的大中型電動(dòng)機(jī)如果有漏電流,軸承的使用壽命就會(huì)極大縮短,有的運(yùn)行1-2個(gè)月。有的運(yùn)行幾天甚至幾小時(shí)便出現(xiàn)軸承溫度升高、振動(dòng)和噪聲增大。通過(guò)對(duì)某大型電動(dòng)機(jī)軸承的故障檢測(cè)及分析,提出了相應(yīng)改進(jìn)措施。
  關(guān)鍵詞:滾動(dòng)軸承;大型電動(dòng)機(jī);磨損;電蝕
  某電動(dòng)機(jī)廠生產(chǎn)的一臺(tái)直流電動(dòng)機(jī),功率1600kW,額定電壓750V,額定電流2293A,轉(zhuǎn)速380/800rmin,采用SKF調(diào)心滾子軸承23052CC/C3W33,單列圓柱滾子軸承NU1052,采用3號(hào)通用鋰基脂潤(rùn)滑。在運(yùn)行6個(gè)月后由于軸承溫度升高、噪聲及振動(dòng)增大等原因返廠維修,軸承拆套后發(fā)現(xiàn):球面滾子軸承多數(shù)滾動(dòng)體表面存在細(xì)小點(diǎn)狀凹坑,保持架單面有磨損現(xiàn)象;NU1052軸承半邊內(nèi)圈滾道有連續(xù)搓板狀灰暗受損痕跡,保持架有嚴(yán)重的銅磨屑現(xiàn)象。
  1 軸承檢查及初步分析
  1.1 SKF 23052CC/C3W33軸承檢查
  如圖1所示,大多數(shù)滾動(dòng)體表面有點(diǎn)狀凹痕,這與電流經(jīng)過(guò)滾動(dòng)體表面和異物進(jìn)入滾動(dòng)腔內(nèi)進(jìn)一步輾壓有關(guān)。如圖2所示,保持架無(wú)明顯損壞,但其一側(cè)端面有周向磨損痕跡,這是由于內(nèi)圈在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中與其他部件相干涉所致。

圖1 點(diǎn)狀凹痕

圖2 磨損傷痕
  如圖3所示,外圈滾道有明顯的滾壓劃傷痕跡及電蝕痕跡[1、2],其與異物進(jìn)入滾動(dòng)腔和漏電流有密切聯(lián)系。內(nèi)圈端面未見異常,內(nèi)孔表面可見微動(dòng)腐蝕痕跡(圖4)。

圖3 外滾道滾壓劃痕和電腐蝕

圖4 內(nèi)孔表面微動(dòng)腐蝕
  1.2 NU1052軸承檢查
  滾動(dòng)體外形基本正常,但可見明顯異物壓痕及灰暗的表面細(xì)小凹坑(圖5)。保持架磨損嚴(yán)重,大量的黃銅顆粒摻雜在潤(rùn)滑油中(圖6),這與潤(rùn)滑脂的選型不當(dāng)有密切的關(guān)系。內(nèi)圈半邊滾道表面有連續(xù)灰暗、融化、搓板狀、細(xì)小凹坑受損痕跡,為典型的過(guò)電流現(xiàn)象,如圖7所示。

圖5 滾動(dòng)體壓痕

圖6 保持架嚴(yán)重磨損

圖7 內(nèi)圈滾道電腐蝕
  2 故障原因分析
  軸承在裝用投入運(yùn)行的初期是正常的,這說(shuō)明安裝過(guò)程并未對(duì)軸承造成嚴(yán)重?fù)p傷,軸承在運(yùn)行6個(gè)月后出現(xiàn)問(wèn)題,說(shuō)明故障是在運(yùn)行過(guò)程中逐步產(chǎn)生并對(duì)電動(dòng)機(jī)的繼續(xù)運(yùn)行構(gòu)成了威脅。
  從現(xiàn)場(chǎng)軸承拆套后可以看出,該電動(dòng)機(jī)使用3號(hào)通用鋰基脂潤(rùn)滑,潤(rùn)滑脂量是充足的。但是從軸承23052CC/C3W33,NU1052的運(yùn)行工況、結(jié)構(gòu)形式來(lái)看,3號(hào)通用鋰基脂對(duì)于該軸承的運(yùn)行工況存在一定的局限性。根據(jù)SKF軸承潤(rùn)滑理論[3],滾子軸承的速度系數(shù)A在不同的區(qū)間有不同的潤(rùn)滑方式。在本工況中,A=n×dm=380×(260+400)/125400(其n為轉(zhuǎn)速;dm為軸承平均直徑),在70℃工作溫度下,所需潤(rùn)滑脂基油Z低粘度為14.2mm2/s,對(duì)應(yīng)于40℃常溫下的潤(rùn)滑脂基油Z低粘度為44mm2/s。結(jié)合該工況屬于中速(A<150000)、輕載(C/P>10),故選擇常用稠度的潤(rùn)滑脂即可。軸承NU1052加油運(yùn)轉(zhuǎn)后,由于3號(hào)通用鋰基脂稠度過(guò)高,潤(rùn)滑脂從滾動(dòng)腔擠出后潤(rùn)滑條件會(huì)減弱,滾動(dòng)體柱面與銅保持架相摩擦,進(jìn)而產(chǎn)生大量的銅屑粉,這與現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)軸承潤(rùn)滑脂內(nèi)混有大量黃色金屬顆粒是相吻合的。
  軸承NU1052內(nèi)圈滾道表面半圈有連續(xù)電腐蝕受損痕跡,這是由于內(nèi)圈滾道表面有漏電流經(jīng)過(guò),因電蝕首次形成微小灰暗凹坑[1],在高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)滾動(dòng)體表面的微小凹坑經(jīng)線接觸滾壓后,二次形成機(jī)械共振,導(dǎo)致產(chǎn)生搓板狀的振痕。而從軸承23052CC/C3W33的失效特征來(lái)看,滾動(dòng)體上存在大量點(diǎn)狀凹痕,這是因?yàn)殡妱?dòng)機(jī)內(nèi)由于磁路磁場(chǎng)不平衡等原因產(chǎn)生漏電流,電流流經(jīng)軸承的滾動(dòng)體和內(nèi)、外圈時(shí)在接觸區(qū)表面發(fā)生放電現(xiàn)象,形成非常微小的灰暗凹坑,使?jié)L道與滾子間的摩擦阻力增大,軸承溫度升高,潤(rùn)滑脂受熱熔化溢出。由于磨損嚴(yán)重,電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承出現(xiàn)位移,造成轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端不同心,軸承徑向受力不均,使?jié)L動(dòng)體與套圈產(chǎn)生劃痕,因細(xì)小銅粉進(jìn)入滾動(dòng)腔內(nèi)進(jìn)一步碾壓滾動(dòng)體和內(nèi)、外圈表面,形成肉眼可見的細(xì)小凹坑。
  3 結(jié)論及改進(jìn)意見
  根據(jù)上述分析,對(duì)兩種軸承的失效做出如下結(jié)論:
 ?。?)軸承NU1052加油運(yùn)轉(zhuǎn)后,滾動(dòng)體柱面與銅保持架相摩擦,產(chǎn)生大量的銅屑粉,這是由于3號(hào)通用鋰基脂稠度過(guò)高,脂被從保持架擠出后潤(rùn)滑不良造成的。改用2號(hào)通用鋰基脂后,此現(xiàn)象消失。
 ?。?)軸承23052CC/C3W33滾動(dòng)體表面可見細(xì)小凹坑、NU1052內(nèi)圈半邊滾道表面有連續(xù)電腐蝕搓板狀受損痕跡,為典型的過(guò)電流現(xiàn)象。為了使?jié)L動(dòng)軸承與其端蓋絕緣,可加絕緣墊圈,并對(duì)軸承的固定螺栓進(jìn)行絕緣,隔斷軸承中電流的通路。具體可用6101環(huán)氧樹脂100份、二酊脂15份、乙二胺6-8份、石英粉50份的配方配制環(huán)氧膠,將環(huán)氧膠和玻璃絲帶一層一層涂在軸承外圈上,起到絕緣作用[4]。
 ?。?)軸承23052CC/C3W33保持架單面磨損說(shuō)明軸承布置與其他部件有相互干涉的情況。建議嚴(yán)格按照安裝步驟進(jìn)行裝配,確保軸承與其他部件沒有干涉。
  參考文獻(xiàn):
  [1]吳又南,劉雙發(fā).新編滾動(dòng)軸承應(yīng)用技術(shù)手冊(cè)[K].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版杜,1997.
  [2]王振華.實(shí)用軸承手冊(cè)[K].上海:上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社,1990.
  [3]郭惠俊.SKF軸承綜合型錄[Z].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,1994.
  [4]許凌云,張建忠,萬(wàn)粟,等.電動(dòng)機(jī)軸電流引起的軸承燒損及防止措施[J].河北電力技術(shù),2003(3):17-18.

來(lái)源:《軸承》2008年9期