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堆取料機(jī)旋轉(zhuǎn)大軸承缺陷的分析及改進(jìn)意見(jiàn)

2014-08-28

李運(yùn)奎
(攀鋼焦化廠(chǎng))
  攀鋼焦化廠(chǎng)一備煤車(chē)間的兩臺(tái)KL-I型堆取料機(jī)于1970年開(kāi)工以來(lái),旋轉(zhuǎn)大軸承(3-914推力向心交叉滾子ø4100/ø3230×240)多次發(fā)生故障,出現(xiàn)滾道被滾動(dòng)體擦傷的現(xiàn)象。輕者出現(xiàn)傷痕引起不正常的響聲,嚴(yán)重時(shí)不能轉(zhuǎn)動(dòng),給生產(chǎn)、檢修帶來(lái)很大困難。經(jīng)分析,找出了軸承設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題,從而解決了大軸承的隱患。
  1 滾道擦傷故障分析
 ?。?)該軸承的滾動(dòng)體是交叉安裝的,承受徑向和軸向兩個(gè)載荷,承受軸向載荷的滾動(dòng)體下平面與圓弧工作面相接觸,雖然滾道工作面是很大的弧面(ø3582mm),滾動(dòng)體的直徑又很?。?oslash;100mm),因此,實(shí)際上滾動(dòng)體下端面與滾道的接觸是點(diǎn)接觸,而不是面接觸,這就是造成工作面被擦傷的主要原因。
 ?。?)承受軸向載荷的滾動(dòng)體下端面按理不應(yīng)承載很大的力,但是,由于前后兩個(gè)承受徑載的滾動(dòng)體與承受軸向載荷的滾動(dòng)悻之間夾得很緊(在載荷太的方位)而被向前推進(jìn)的滑動(dòng)過(guò)程中將滾道擦傷。在擦傷過(guò)程中掉下的鐵屑被滾動(dòng)體滾壓,由于負(fù)載較大,工作面被壓成麻點(diǎn),這樣返復(fù)的擦傷、滾壓,就會(huì)造成滾道傷痕越來(lái)越嚴(yán)重,直至轉(zhuǎn)動(dòng)困難被迫停機(jī)。
 ?。?)該軸承潤(rùn)滑方式原設(shè)計(jì)選用干油潤(rùn)滑。但由于該機(jī)的工作環(huán)境差,煤塵經(jīng)常從上面密封處進(jìn)入滾道內(nèi)部,影響了軸承的潤(rùn)滑,嚴(yán)重時(shí)滾道內(nèi)全部被煤塵堵死,另外滾道擦傷掉下的鐵屑被油脂粘住,使?jié)L道被擠壓出傷痕,嚴(yán)重時(shí)滾動(dòng)體被擠碎,滾道嚴(yán)重擦傷,造成被迫停機(jī)檢修。
 ?。?)軸承本身在內(nèi)圈有上下兩道毛氈密封,上密封使用不久就會(huì)失效,又不易更新,而大量的煤塵就從上面縫隙進(jìn)入軸承內(nèi),因而破壞了潤(rùn)滑。由于軸承內(nèi)進(jìn)入大量的煤塵,被下部毛氈堵死,煤塵不能排出。因此,經(jīng)常發(fā)生故障,使大軸承的使用壽命很短。
  2 改進(jìn)方案
  (1)干油潤(rùn)滑改為稀油潤(rùn)滑稀油能起到清洗作用,進(jìn)入軸承內(nèi)部的煤塵、鐵屑等雜物不致留在內(nèi)部而被清洗到下部油池中,定期放出油池下部雜物。去掉軸承內(nèi)圈下部毛氈,作為雜物排出口和潤(rùn)滑油進(jìn)入口,見(jiàn)圖1。從而改善了潤(rùn)滑,保證大軸承的正常運(yùn)行。
 ?。?)滾動(dòng)體幾何形狀的改進(jìn)。將滾動(dòng)體的一端改成圓弧形,以改善與滾道的接觸,不致擦傷工作面。因?yàn)橥恺X圈上的滾道面是一個(gè)錐體,滾動(dòng)體下端是一個(gè)平面。因此,滾動(dòng)體的一端必須改成弧面(球面),但不能大于錐體弧,可用著色法檢查接觸好壞使弧徑得以修正,見(jiàn)圖2。
  3 舊軸承的修復(fù)方法
  被損壞的軸承經(jīng)修復(fù)后可繼續(xù)使用,將舊軸承缺陷部位加工掉,再制作一套直徑加大的滾動(dòng)體重新組合,這樣大軸承就得以修復(fù)。每臺(tái)可節(jié)約二十幾萬(wàn)元。
  如果新軸承沒(méi)有安裝,在使用前可將滾動(dòng)體取出,在車(chē)床上安裝專(zhuān)用的磨具,把滾動(dòng)體的一端磨成一定的弧形球面后再重新組合,這樣大軸承的使用壽命將大大的提高,再不會(huì)出現(xiàn)擦傷現(xiàn)象。

來(lái)源:《燃料與化工》1990年第4期