梁東武
(廣西上林縣水泥廠)
我廠2號(hào)Φ2.5m×7.5m盤塔式立窯自安裝投產(chǎn)以來,出現(xiàn)盤塔下立軸軸承位置冷卻水夾層發(fā)生漏水故障。經(jīng)多次的補(bǔ)焊,問題仍未解決。分析原因,是由于設(shè)計(jì)制造冷卻水層面積偏大,進(jìn)出水位相等,冷卻水流速低和水層室內(nèi)不能保持有效冷卻水位等,容易造成冷卻水層室內(nèi)產(chǎn)生蒸氣,壓力增大時(shí),將夾層破壞,使軸承很快磨損。
對(duì)上述的情況,我們進(jìn)行如下改造(見圖)。
(1)原冷卻層上塊板和原設(shè)計(jì)的加強(qiáng)板件結(jié)構(gòu)不變,把下塊底板直徑由Φ2200mm改為Φ800mm,原水層外邊圓板不割,改制后的水層有效高度為150mm,水層外邊圓用δ=8mm鋼板圈圓分割8等份,每塊四邊外倒角,按原水層結(jié)構(gòu)各加強(qiáng)板組等分接焊,焊縫Δ5,經(jīng)0.4MPa水壓試驗(yàn),不得有滲漏現(xiàn)象。
(2)改變水流方向,把進(jìn)出水角度位置原180°改為340°,改后把在進(jìn)出管中間的原加強(qiáng)板流通孔封焊死,形成水道隔離板,使進(jìn)排水方向角度變成圈流方式。
(3)為確保冷卻水層室內(nèi)有一定的儲(chǔ)蓄水位量,對(duì)進(jìn)出水管設(shè)計(jì)位置要求是:出水管位置要高于進(jìn)水管面110~120mm。在穩(wěn)定和加大水流量的同時(shí)將原進(jìn)水管由Φ15mm改為Φ20mm,出水管改為Φ25mm,進(jìn)水前管道配一只20Dy截水閥,便于調(diào)整水量和檢修。
經(jīng)以上改造后,設(shè)備運(yùn)行正常,維護(hù)工作量和用油量的費(fèi)用大幅度減少,由原來的用油量4kg/班,減少到0.5kg/班,效益明顯。
來源:《水泥》1997年07期